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漂浮下套管技术在浅层页岩气水平井中的应用及优化 被引量:16
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作者 焦亚军 陈安环 +5 位作者 何方雨 卞维坤 黄建华 彭云晖 赵月琪 寇显富 《天然气工业》 EI CAS CSCD 北大核心 2021年第S01期177-181,共5页
较之于深层页岩气水平井,浅层页岩气水平井虽然钻井投资成本较低、钻井周期较短,但是浅层页岩气井的水垂比较大、井身轨迹复杂,使得套管难以下入,导致水平段长度受限,对页岩气单井控制储量造成了不利的影响。为此,在昭通国家级页岩气示... 较之于深层页岩气水平井,浅层页岩气水平井虽然钻井投资成本较低、钻井周期较短,但是浅层页岩气井的水垂比较大、井身轨迹复杂,使得套管难以下入,导致水平段长度受限,对页岩气单井控制储量造成了不利的影响。为此,在昭通国家级页岩气示范区叙永—古蔺地区的太阳—大寨区块采用了漂浮下套管技术,并且在13口井的现场应用实践中不断分析、总结、优化,进而形成了一套适用于浅层页岩气的漂浮下套管技术系列。研究结果表明:(1)浅层页岩气水平井采用漂浮下套管技术可以明显增加套管下入能力,并且能够防止套管遇阻遇卡等复杂情况发生;(2)常规破裂式(玻璃板)漂浮接箍其破裂盘正常打开时存在着破碎不彻底、易导致固井胶塞遇阻的缺点,同时其破裂盘承压能力低、抗疲劳能力差,遭遇狗腿度变化较大的井段,有可能造成破裂盘径向受力,容易使漂浮接箍提前打开;(3)通过优选漂浮接箍装置,由常规破裂盘漂浮接箍优化为全通径漂浮接箍,有效地保证了下套管施工作业的安全及固井质量。结论认为,采用全通径漂浮接箍可以有效地避免常规破裂式(玻璃板)漂浮接箍存在的缺陷,该技术应用效果良好、适合进一步推广使用。 展开更多
关键词 浅层页岩气水平井 水垂比 漂浮下套管技术 漂浮接箍优化 破裂盘 昭通国家级页岩气示范区
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南海东部恩平21−4油田超深大位移水平井钻完井关键技术 被引量:1
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作者 郭永宾 左坤 +3 位作者 邓成辉 李晶晶 张凯 雷鸿 《石油钻探技术》 北大核心 2025年第2期11-20,共10页
恩平21−4油田位于南海东部海域,储量规模小,为满足其经济高效开发的需求,部署了2口超深大位移井。针对超深大位移井钻完井过程中存在的井漏风险高、井眼轨迹控制困难、井眼清洁难度大、安全作业密度窗口窄和摩阻扭矩高等技术难点,开展... 恩平21−4油田位于南海东部海域,储量规模小,为满足其经济高效开发的需求,部署了2口超深大位移井。针对超深大位移井钻完井过程中存在的井漏风险高、井眼轨迹控制困难、井眼清洁难度大、安全作业密度窗口窄和摩阻扭矩高等技术难点,开展了井眼轨道优化设计及井眼轨迹精准控制、钻井液和水泥浆体系优化设计、套管安全下入、动态监测辅助诊断技术和完井管柱抗磨减阻技术等技术攻关研究,形成了超深大位移井钻完井关键技术,确保了2口超深大位移井顺利完钻和投产。其中恩平21−4−A1H井完钻井深9508.00 m,水平位移8689.00 m,水垂比4.43,创我国海上油气田井深最深纪录。恩平21−4油田超深大位移井钻完井关键技术不但丰富完善了我国大位移井技术体系,也为万米级边际油田高效开发提供了有力的技术支撑。 展开更多
关键词 超深大位移井 井身结构 井眼轨迹控制 井眼清洁 漂浮下套管 固井 动态监测 恩平21−4油田
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委内瑞拉浅层高水垂比三维水平井下套管工艺 被引量:13
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作者 陈述 张文华 +2 位作者 王雷 李万军 杨国彬 《石油钻探技术》 CAS CSCD 北大核心 2013年第1期56-60,共5页
针对委内瑞拉胡宁4区块丛式井开发中管柱下入困难的问题,分析了浅层三维水平井套管下入难点,采用漂浮下套管模拟计算分析方法,从漂浮方案优化方面进行了探讨。管柱与井壁摩擦引起的摩擦阻力是中间套管和尾管下入困难的主要影响因素,模... 针对委内瑞拉胡宁4区块丛式井开发中管柱下入困难的问题,分析了浅层三维水平井套管下入难点,采用漂浮下套管模拟计算分析方法,从漂浮方案优化方面进行了探讨。管柱与井壁摩擦引起的摩擦阻力是中间套管和尾管下入困难的主要影响因素,模拟优化计算表明,244.5mm套管和177.8mm尾管分别采用600m和1 450m空气段长度进行漂浮下入,对套管的下入最为有利。总结了浅层高水垂比三维水平井下套管工艺措施,并介绍了现场应用实例。应用表明,正确运用套管漂浮技术,结合模拟优化计算结果,可解决委内瑞拉浅层高水垂比三维水平井管柱下入困难的问题。 展开更多
关键词 浅层 水平井 漂浮下套管 高水垂比
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长庆油田HQ区块长段水平井下套管降摩减阻技术 被引量:3
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作者 孙磊磊 陈远军 +1 位作者 程旭 苏浩 《钻采工艺》 CAS 北大核心 2023年第4期167-172,共6页
长庆油田HQ油区属于鄂尔多斯盆地陕北斜坡构造,是非常规油气藏开发的主战场,主力油层长6层和长7层整体探明储量10×10^(9)t,油气资源丰富。但在水平井钻完井过程中,仍存在套管下入难度大等技术难点,严重制约该地区油气资源的开采。... 长庆油田HQ油区属于鄂尔多斯盆地陕北斜坡构造,是非常规油气藏开发的主战场,主力油层长6层和长7层整体探明储量10×10^(9)t,油气资源丰富。但在水平井钻完井过程中,仍存在套管下入难度大等技术难点,严重制约该地区油气资源的开采。文章基于摩阻影响因素分析,分析了完井下套管作业关键技术开展,逐步形成了适用于华庆区块的下套管作业降摩减阻、扶正器支撑、扶正居中降摩下套管优化、降摩减阻钻井液及漂浮下套管等关键技术,并结合钻井现场进行实验总结优化,形成了油井水平井完井下套管作业安全技术。该技术在长庆油田HQ区块现场应用成功率达92.75%,完井作业周期从前期的6.14 d降到后期的5.63 d,降幅8.31%为该区块油井水平井开发作业提供了重要技术支撑。 展开更多
关键词 长庆油田 完井下套管 摩阻影响因素 漂浮下套管技术
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新型?139.7mm漂浮接箍的研制与应用 被引量:10
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作者 陈保山 程智远 +3 位作者 徐敏 陈凌云 陈林川 郑忠茂 《石油机械》 2016年第11期29-32,共4页
水平井和大位移井存在套管下入难题,而漂浮下套管技术是目前解决这一难题的有效手段之一。常用的盲板式漂浮接箍的盲板为脆性材料,其承压能力低且破碎压力不稳定,现场施工过程中漂浮接箍有提前打开导致套管不能下至设计井深或套管下至... 水平井和大位移井存在套管下入难题,而漂浮下套管技术是目前解决这一难题的有效手段之一。常用的盲板式漂浮接箍的盲板为脆性材料,其承压能力低且破碎压力不稳定,现场施工过程中漂浮接箍有提前打开导致套管不能下至设计井深或套管下至预定位置后无法打开的风险。为此,研制了一种新型滑套式漂浮接箍,它采用销钉剪切方式,具有打开压力稳定、可调的特点。现场应用结果表明:新型?139.7 mm漂浮接箍解决了盲板式漂浮接箍承压能力低、打开压力不稳定的缺点,保证了现场施工的安全;可以有效地降低下套管过程中的摩阻,避免复杂情况的发生,实现了套管安全、顺利地下入。该产品的研制成功为水平井下套管作业提供了有力的保障。 展开更多
关键词 漂浮下套管技术 漂浮接箍 摩阻 摩擦因数 水平井 大位移井
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大港油田大位移钻井技术研究与实践 被引量:18
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作者 何树山 岳发辉 周明信 《西南石油大学学报(自然科学版)》 CAS CSCD 北大核心 2008年第2期104-108,共5页
针对大港油田大位移井存在的摩阻和扭矩大、轨迹控制难度大、井壁稳定难度大、长裸眼段下套管难度大、井眼净化要求高等技术难点,研究制定了一套大位移水平井钻、完井技术。论述了大位移水平井实施中的井眼轨迹设计技术、导向钻井技术... 针对大港油田大位移井存在的摩阻和扭矩大、轨迹控制难度大、井壁稳定难度大、长裸眼段下套管难度大、井眼净化要求高等技术难点,研究制定了一套大位移水平井钻、完井技术。论述了大位移水平井实施中的井眼轨迹设计技术、导向钻井技术、漂浮下套管技术、高润滑强抑制的优质钻井液技术、摩阻扭矩预测及监测技术等,已钻成的3口大位移水平井的水平位移与垂深比大于2,其中庄海8Ng-H1井的水垂比为2.74,水平段732 m。实践证明,该套技术在大港油田是完全可行的。 展开更多
关键词 大位移井 轨迹控制 摩阻扭矩 漂浮下套管 大港油田
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