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基于PLC和触摸屏的长U弯管机控制系统设计及实现 被引量:2

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摘要 为控制弯管机速度,使长U弯管机在次品率降低的前提下又快又好地弯制出所要求角度的长U管,设计了长U弯管机控制系统。详细分析了长U弯管机控制系统的设计方案,详细阐述了长U弯管机系统的电气元器件选型、电气原理图绘制、PLC程序设计、触摸屏界面程序设计。实际运行中测得伺服电机的实际负载率,有效监测了设备使用情况。该控制系统解决了因弯管机速度控制不当引起的管径开裂、管壁厚度不均等缺陷,能够实现手动、转机和自动连续生产,弯制过程中各参数稳定,受人为因素影响少,弯制出的长U管外观平整一致,U管的稳定性及褶皱等参数能满足技术要求,生产效率高,极大地降低了生产成本。
作者 尚玉廷
出处 《机电信息》 2023年第20期31-37,共7页
基金 广州番禺职业技术学院校级科研项目(2022KJ08)。
作者简介 尚玉廷(1979-),男,山东德州人,高级工程师,研究方向:智能控制系统设计、工业机器人技术及应用。
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参考文献9

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