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工业机器人六自由度装配序列规划下避障研究 被引量:6
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作者 李林峻 李坤全 +1 位作者 王旭辉 刘洋 《机械设计与制造》 北大核心 2024年第1期353-358,共6页
由于六自由度机器人在装配序列规划中存在顶角叶片重力矩差难以保证、叶片重力矩分布不够均衡的问题,以至于避障过程中出现碰撞。为此,提出工业机器人六自由度装配序列规划下避障研究。通过分析六自由度机器人装配序列中,顶角叶片重力... 由于六自由度机器人在装配序列规划中存在顶角叶片重力矩差难以保证、叶片重力矩分布不够均衡的问题,以至于避障过程中出现碰撞。为此,提出工业机器人六自由度装配序列规划下避障研究。通过分析六自由度机器人装配序列中,顶角叶片重力矩差和叶片重力矩分布产生的干涉关系,将装配平稳性、方向调整次数及更换装配工具的频次作为约束条件,设置干涉关系矩阵和适应度函数,以判断装配序列方案是否达到最佳;在装配方案达到最佳后,通过离散化萤火虫算法获取六自由度机器人装配序列最优解;根据该结果检测六自由度机器人碰撞结果,并采用优化随机树节点扩展控制及扩展能力检测的改进快速搜索随机树算法(Rapidly-exploring Random Tree,RRT*)来对所得装配序列进行调整修正,实现工业机器人六自由度装配序列规划下避障研究。实验结果证明:该方法可获取装配效率高、成本小的六自由度机器人装配序列;可以快速规划出最佳六自由度机器人避障路径,有效地避开障碍物,且精度较高、误差较小、实用性较强。 展开更多
关键词 顶角重力矩差 装配序列 六自由度 工业机器人 智能避障 萤火虫算法 RRT*算法
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基于VMD-MDE的柱塞泵磨损故障诊断研究 被引量:9
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作者 曲全鹏 曲海军 张强 《机电工程》 CAS 北大核心 2021年第9期1202-1206,共5页
通过变分模态分解特征能量重构法(VMD)来实现对故障进行分析时,存在准确性不高的问题,针对这一问题,提出了一种通过变分模态分解特征能量重构法(VMD)和多尺度散布熵实现的柱塞泵滑靴磨损故障诊断方法。首先,对原始信号先进行了VMD分解,... 通过变分模态分解特征能量重构法(VMD)来实现对故障进行分析时,存在准确性不高的问题,针对这一问题,提出了一种通过变分模态分解特征能量重构法(VMD)和多尺度散布熵实现的柱塞泵滑靴磨损故障诊断方法。首先,对原始信号先进行了VMD分解,获得了能量余量;然后,设计了一种建立在特征能量占比(FER)基础上的变分模态分解特征能量重构法(VMD)和多尺度散布熵(MDE)的方法;最后,以柱塞泵故障诊断为研究对象,通过仿真分析方法,依次对柱塞泵在正常状态与滑靴端面磨损为0.1 mm、0.2 mm、0.3 mm状态下的情况进行了分析。仿真及研究结果表明:在逐渐增加时间尺度的过程中,粗粒化序列的随机性和复杂性都明显下降;故障程度增大后,形成了更加规律的变化过程;与DE、MSE和MFE相比,该方法的计算速度更快,分离效果更好;ELM相对SVM的训练时间缩短了12.5%,同时测试精度提升了17%;相对于其他方法,采用该方法诊断柱塞泵滑靴磨损故障时获得了更快的分类速率与更高的准确性,提高了故障诊断效率。 展开更多
关键词 柱塞泵 磨损振动 信号提取 变分模态分解特征能量重构法 特征能量占比 多尺度散布熵
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挤压铸造压力对Mg-4Zn-1.2Y合金组织及力学性能的影响 被引量:2
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作者 李林峻 《热加工工艺》 北大核心 2021年第17期71-73,共3页
采用显微组织观察、拉伸试验、密度测试等研究了不同挤压铸造压力对Mg-4Zn-1.2Y合金显微组织与力学性能的影响。结果表明:随着挤压压力的增加,Mg-4Zn-1.2Y合金的平均晶粒尺寸和第二相体积分数逐渐减小,挤压压力从0增加到150 MPa时,合金... 采用显微组织观察、拉伸试验、密度测试等研究了不同挤压铸造压力对Mg-4Zn-1.2Y合金显微组织与力学性能的影响。结果表明:随着挤压压力的增加,Mg-4Zn-1.2Y合金的平均晶粒尺寸和第二相体积分数逐渐减小,挤压压力从0增加到150 MPa时,合金晶粒细化明显,挤压压力超过150 MPa后,合金晶粒细化趋势变缓。随着挤压压力的增加,Mg-4Zn-1.2Y合金的抗拉强度、屈服强度、伸长率及密度均逐渐增加。与挤压压力为0 MPa的合金相比,挤压压力150 MPa的合金抗拉强度、屈服强度和伸长率分别提高了24.4%、23.3%和72.7%,力学性能显著提高,挤压压力超过150 MPa后,合金力学性能提高幅度变缓。 展开更多
关键词 Mg-4Zn-1.2Y镁合金 挤压铸造压力 微观组织 力学性能
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柔性多关节移动机器人末端残余振动控制研究 被引量:2
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作者 李林峻 党旭丹 刘洋 《机械设计与制造》 北大核心 2021年第9期102-106,共5页
针对目前柔性多关节移动机器人末端残余振动控制方法控制跟踪误差大,控制柔顺性差问题,提出一种新的控制方法。通过简化概念模型分析柔性关节,利用确定弹性势能、机械动力、运行轨迹建立柔性多关节移动机器人末端动力学模型。分析信号... 针对目前柔性多关节移动机器人末端残余振动控制方法控制跟踪误差大,控制柔顺性差问题,提出一种新的控制方法。通过简化概念模型分析柔性关节,利用确定弹性势能、机械动力、运行轨迹建立柔性多关节移动机器人末端动力学模型。分析信号与关节点之间角度,确定柔性多关节移动机器人末端运动误差,建立误差模型,利用DETMAX算法分析运动参数,实现最小姿态选取,利用运动参数,实现振动控制。研究结果表明,引入运动学参数后,在控制机器人运动过程中会考虑阻抗能力和柔顺性能,机器人以线性系统的方式运行,各关节运动都得以优化,末端残余振动受到有效抑制,跟踪误差得到有效减小,移动机器人关节柔性更好。 展开更多
关键词 柔性 多关节 机器人 末端残余振动 振动控制
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汽车用ZL101铝合金复合稀土变质与热处理工艺研究 被引量:1
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作者 李林峻 《热加工工艺》 北大核心 2023年第15期86-88,共3页
采用显微组织观察、拉伸试验研究了ZL101铝合金的Ce-La复合稀土(Ce含量65%,La含量35%)变质与热处理工艺。结果表明:添加0.05%复合稀土对ZL101铝合金进行变质处理,可以有效减小合金中α-Al二次枝晶间距,细化共晶Si组织;与未变质的ZL101... 采用显微组织观察、拉伸试验研究了ZL101铝合金的Ce-La复合稀土(Ce含量65%,La含量35%)变质与热处理工艺。结果表明:添加0.05%复合稀土对ZL101铝合金进行变质处理,可以有效减小合金中α-Al二次枝晶间距,细化共晶Si组织;与未变质的ZL101铝合金相比,变质处理的ZL101铝合金的抗拉强度、屈服强度和伸长率分别提高了6.5%、4.5%和47.1%。对其进行540℃×4 h固溶+170℃×8 h时效处理后,ZL101铝合金组织中共晶Si相呈颗粒状,均匀分布在晶界处,其抗拉强度、屈服强度和伸长率分别达到306 MPa、231 MPa和6.3%,综合力学性能匹配最好。 展开更多
关键词 ZL101铝合金 变质处理 热处理工艺 显微组织 力学性能
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负载敏感液压制动系统设计及其模糊ARX-RBF故障诊断分析
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作者 曲全鹏 曲海军 《机床与液压》 北大核心 2021年第19期183-186,共4页
为确保工程机械液压结构稳定运行,在给出负载敏感制动阀组成的基础上,设计负载敏感制动系统,并进一步采用蓄能器构建负载敏感液压缸制动控制系统。ARX-RBF模型对结构复杂的非线性系统具备较高适用性,可根据输出结果实现对控制器运行状... 为确保工程机械液压结构稳定运行,在给出负载敏感制动阀组成的基础上,设计负载敏感制动系统,并进一步采用蓄能器构建负载敏感液压缸制动控制系统。ARX-RBF模型对结构复杂的非线性系统具备较高适用性,可根据输出结果实现对控制器运行状态的快速预测,同时能够对误差参数进行校正,从而使误差更小,达到最优控制状态。结果表明:利用模糊ARX-RBF模型进行故障诊断的准确率高,该模型用于分析负载敏感液压缸制动系统故障具有明显优势。 展开更多
关键词 液压制动系统 故障诊断 ARX-RBF模型 可靠性
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基于混合建模技术的男体立裁人台手臂的研制
7
作者 王旭 黄宏俊 +3 位作者 许珂 张颖 胡坤才 任肖娜 《毛纺科技》 CAS 北大核心 2022年第8期89-97,共9页
为解决现有人台手臂尺寸不标准、易变形、活动不便等问题,利用正、逆向混合建模技术和快速成型技术设计并制作出一种可活动式男体立裁人台手臂。基于三维扫描仪获取人体手臂点云数据,利用Geomagic及ZBrush软件重构手臂模型,采用Solidwo... 为解决现有人台手臂尺寸不标准、易变形、活动不便等问题,利用正、逆向混合建模技术和快速成型技术设计并制作出一种可活动式男体立裁人台手臂。基于三维扫描仪获取人体手臂点云数据,利用Geomagic及ZBrush软件重构手臂模型,采用Solidworks软件设计肩关节连接件,依托快速成型技术实现手臂模型雕刻、关节模型打印、连接片激光切割,并对自制人台手臂与市场上现有的产品进行对比分析。结果表明,自制人台手臂不仅保证了尺寸的准确性,还能够模拟人体手臂前后摆动、上下抬起的基础动作,满足了袖身设计时的活动性需求,可为人台生产企业提供技术参考。 展开更多
关键词 人台手臂 三维扫描 混合建模技术 快速成型技术 关节设计
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光纤网络双向化通信容量优化方法
8
作者 吴应桦 赵呈建 刘凯 《激光杂志》 北大核心 2018年第11期126-129,共4页
为了提高光纤网络的双向化通信容量,需要对网络通信容量优化方法进行研究。采用当前优化方法存在冗余数据消除效果差、负载均衡能力差和带宽利用率低的问题,提出一种光纤网络双向化通信容量优化方法,根据光纤网络中冗余数据采集速度和... 为了提高光纤网络的双向化通信容量,需要对网络通信容量优化方法进行研究。采用当前优化方法存在冗余数据消除效果差、负载均衡能力差和带宽利用率低的问题,提出一种光纤网络双向化通信容量优化方法,根据光纤网络中冗余数据采集速度和位置距离得到冗余数据相似度,基于相似度采用均值漂移传递函数得到冗余数据的活跃度,根据活跃度消除光纤网络双向化通信中的冗余数据,通过流量请求的拓扑链路和带宽需求的剩余容量等权重因子调整数据传输路径之间的流量分配比例,完成光纤网络双向化通信容量的优化。实验结果表明,本文方法的冗余数据消除效果好、负载均衡能力强、带宽利用率高。 展开更多
关键词 光纤网络 双向化通信 容量优化 冗余数据
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采用加速度计的铣刀切削力和振动监测
9
作者 李林峻 程勇 《制造技术与机床》 北大核心 2021年第6期104-107,111,共5页
针对高档数控机床铣削过程中的切削状态监测问题,对安装在主轴箱上的多加速度计融合进行了研究,提出了一种估算铣刀切削力和振动的方法。首先,通过冲击模态试验确定主轴前端和加速度计位置之间的频率响应函数。然后,对与转速和预负荷相... 针对高档数控机床铣削过程中的切削状态监测问题,对安装在主轴箱上的多加速度计融合进行了研究,提出了一种估算铣刀切削力和振动的方法。首先,通过冲击模态试验确定主轴前端和加速度计位置之间的频率响应函数。然后,对与转速和预负荷相关的主轴结构动力学及其响应耦合进行了分析。最后,利用卡尔曼滤波器补偿从刀具到加速度计位置的信号传输失真,并且使用加权平均数据融合方法获得改进的刀尖位移和力估计。在低速和高速的五轴CNC 7075航空铝合金铣削中验证了所提方法的有效性。研究结果表明,该方法有效提高了切削状态监测的精度和鲁棒性,切削力和位移估算值的误差低于9%。 展开更多
关键词 铣刀切削力 振动监测 加速度计 卡尔曼滤波器 频率响应
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