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题名以就业为导向的高职物联网专业教学方案设计
被引量:12
- 1
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作者
吴劲松
王红英
张拥军
孟淑丽
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机构
北京经济管理职业学院工程技术学院
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出处
《实验技术与管理》
CAS
北大核心
2015年第6期153-156,共4页
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文摘
通过对物联网技术的分析和与相关专业情况的对比,设计了以就业为导向的物联网应用技术专业整体教学方案,并以香农的传播学理论为基础,从教学硬件、课程及教学方案和教学软件3方面提出了教学方案的实践方法,为高职物联网专业建设发展提供参考和借鉴。
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关键词
教学方案
物联网
高等职业教育
就业导向
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Keywords
teaching plan
Internet of things
higher occupation education
employment oriented
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分类号
G712.4
[文化科学—职业技术教育学]
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题名地铁曲线段Vanguard扣件减振效果分析
被引量:3
- 2
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作者
贾颖绚
杜林林
王文斌
刘维宁
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机构
北京经济管理职业学院工程技术学院
北京交通大学土木建筑工程学院
中国铁道科学研究院城市轨道交通中心
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出处
《北京交通大学学报》
CAS
CSCD
北大核心
2018年第1期47-54,共8页
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基金
国家自然科学基金(51278043)~~
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文摘
为研究Vanguard扣件在地铁曲线段的减振效果,以北京地铁5号线某曲线段为例,分别对DTVI_2扣件和Vanguard扣件下列车运行引起的地表振动响应进行现场测试.并通过建立相应的三维动力学数值模型对比分析了两种扣件在直线段和曲线段的地表动力响应特性和衰减规律.通过分析振动响应峰值、最大垂向计权Z振级及插入损失,研究了Vanguard扣件的减振效果.根据现场实测以及数值分析结果可知:列车运行引起的地铁曲线段地表动力响应高于直线段,圆曲线和缓和曲线的动力响应特性类似且量值接近;列车运行引起的地表横向及垂向动力响应随距线路中心线横向距离的增加而呈起伏式衰减;列车运行于DTVI_2扣件和Vanguard扣件的轨道上时引起的地表垂向振动响应显著的频段分别位于60Hz和30Hz附近;Vanguard扣件减振效果显著,对曲线段水平向振动响应的减振性能良好.
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关键词
地铁振动
曲线段
现场试验
数值模拟
地表动力响应
Vanguard扣件
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Keywords
metro vibration
curved segment
field test
numerical simulation
dynamic response of ground surface
Vanguard fastener
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分类号
U213.53
[交通运输工程—道路与铁道工程]
U231
[交通运输工程—道路与铁道工程]
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题名基于无超调算法的双步进电机伺服阀控制研究
被引量:9
- 3
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作者
孟淑丽
郝雷
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机构
北京经济管理职业学院工程技术学院
河北大学电子信息工程学院
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出处
《中国工程机械学报》
北大核心
2020年第2期153-158,共6页
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基金
河北省自然科学基金资助项目(B2014201008)
河北省高等学校科学技术研究资助项目(Z2015147)。
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文摘
采用单步进电机或永磁同步电机作为电液伺服阀电-机械转换器的方案,存在瞬态响应慢、定位精度低、耐油液污染能力差的缺点,对此,提出一种采用双步进电机作为阀芯驱动力的无超调算法控制的新型电液伺服阀。通过联轴器、丝杠将两个步进电机分别与阀芯直接连接,依据双步进电机的电液伺服阀结构,构建电液伺服控制系统,采用无超调控制算法调节步进电机的输出频率,实现对活塞运动的精确控制。对系统进行仿真模拟与实验测试,结果显示:仿真结果与实验结果吻合度较高,采用无超调算法后,活塞杆位移几乎无超调,稳定时间比未采用该算法快0.35 s。说明本文构建的双步进电机电液伺服阀控制系统的可行性,以及通过无超调算法可以有效地减小输出冲击,获得更快的瞬态响应和更高的定位精度。
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关键词
双步进电机
伺服阀
无超调算法
活塞
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Keywords
double-step motor
servo valve
no overshoot algorithm
piston
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分类号
TM383.6
[电气工程—电机]
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题名基于改进遗传算法优化的双步进电机伺服阀控制研究
被引量:6
- 4
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作者
郑王刚
孟淑丽
郝雷
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机构
新乡职业技术学院智能制造学院
北京经济管理职业学院工程技术学院
河北大学电子信息工程学院
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出处
《机床与液压》
北大核心
2020年第9期145-149,共5页
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基金
河北省自然科学基金资助项目(B2014201008)
河北省高等学校科学技术研究项目(Z2015147)。
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文摘
针对当前电液伺服阀控制系统响应速度慢、输出误差较大的问题,采用改进遗传算法优化控制系统,并对控制效果进行仿真验证。设计了新型电液伺服阀结构,建立了电液伺服系统动力学模型,推导了液压缸流量运动方程式。采用改进遗传算法优化RBF神经网络结构,通过MATLAB软件对双步进电机伺服阀改进的控制系统进行仿真验证,并且与传统PID控制效果进行对比。结果显示:在无干扰环境中,采用传统PID控制和改进RBF神经网络控制方法都能较好地提高活塞杆运动位移输出精度;在有干扰环境中,采用传统PID控制方法,活塞杆运动位移输出的误差较大,而采用改进RBF神经网络控制方法,活塞杆运动位移输出的误差较小。采用改进RBF神经网络控制方法,能够抑制外界的干扰,从而提高双步电机伺服阀控制系统的响应速度和输出精度。
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关键词
双步进电机
伺服阀
改进遗传算法
RBF神经网络
控制
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Keywords
Double-step motor
Servo valve
Improved genetic algorithm
RBF neural network
Control
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分类号
TH137.7
[机械工程—机械制造及自动化]
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题名大规模MIMO信道测量与建模综述
被引量:3
- 5
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作者
卢艳萍
刘留
付丽琴
邱佳慧
刘凯
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机构
北京经济管理职业学院工程技术学院
北京交通大学电子信息工程学院
中国联合网络通信有限公司研究院
中国科学院信息工程研究所
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出处
《电信科学》
2021年第4期14-27,共14页
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文摘
归纳了国内外已开展的大规模多天线协作通信系统的无线信道测量活动,总结了国际标准化机构关于大规模多天线无线信道的相关提案和候选模型,分析了大规模多天线无线信道在实际测量环境中的传播特性,基于实际测量的问题,讨论了传统的建模方法以及基于大数据理论和人工智能理论的大规模多天线无线信道建模方法,最后提出了未来的研究方向。
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关键词
大规模多天线
无线信道
信道测量
信道建模
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Keywords
massive MIMO
wireless channel
channel measurement
channel modeling
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分类号
TN929
[电子电信—通信与信息系统]
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