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钻井液活度平衡技术新认识及现场应用 被引量:4
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作者 李公让 于雷 +3 位作者 王志伟 张敬辉 邱文德 黄元俊 《钻井液与完井液》 CAS 北大核心 2021年第6期743-747,共5页
泥页岩渗透水化是造成井壁失稳的重要原因之一。在钻井液活度平衡理论基础上,提出了钻井液"活度适度降低"新认识,分析了理论依据,利用水化崩散实验进行了室内验证,研究形成了钻井液活度确定方法。根据实验得出,钻井液活度适... 泥页岩渗透水化是造成井壁失稳的重要原因之一。在钻井液活度平衡理论基础上,提出了钻井液"活度适度降低"新认识,分析了理论依据,利用水化崩散实验进行了室内验证,研究形成了钻井液活度确定方法。根据实验得出,钻井液活度适当高于岩心柱水活度仍能保持岩心柱稳定。基于"活度适度降低"的钻井液活度调节技术在济阳坳陷部分区块进行了现场应用,应用结果表明,钻井液"活度适度降低"能够解决部分区块泥页岩地层的坍塌、掉块等井壁失稳难题,钻完井过程顺利,避免了复杂情况的发生,节约了钻井周期和成本。 展开更多
关键词 钻井液活度 适度降低 井壁稳定 泥页岩
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胜利油田页岩油水平井樊页平1井钻井技术 被引量:17
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作者 赵波 陈二丁 《石油钻探技术》 CAS CSCD 北大核心 2021年第4期53-58,共6页
东营凹陷页岩油资源丰富,但油气地质条件复杂,钻井过程中常发生坍塌掉块、油气侵等井下复杂情况,为了勘查东营凹陷博兴洼陷北部沙四纯上亚段页岩含油气情况,部署了页岩油水平井樊页平1井。根据勘查目的,首先对该井进行了工程设计;然后... 东营凹陷页岩油资源丰富,但油气地质条件复杂,钻井过程中常发生坍塌掉块、油气侵等井下复杂情况,为了勘查东营凹陷博兴洼陷北部沙四纯上亚段页岩含油气情况,部署了页岩油水平井樊页平1井。根据勘查目的,首先对该井进行了工程设计;然后结合樊页平1井钻遇地层的地层岩性,分析了钻井技术难点;针对钻井技术难点,研究形成了井眼轨道优化技术、合成基钻井液技术,制定了安全钻进技术措施。樊页平1井应用研究的各项技术和采取相应的技术措施,顺利完成了钻井施工,钻进过程中未出现井下复杂情况,井径扩大率小,取得了很好的实钻效果。樊页平1井顺利完钻,为胜利油田的页岩油钻井积累了经验。 展开更多
关键词 页岩油 水平井 钻井 合成基钻井液 樊页平1井 胜利油田
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抗高温高性能水基钻井液及其在顺北801X井的应用 被引量:13
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作者 李科 赵怀珍 +1 位作者 李秀灵 周飞 《钻井液与完井液》 CAS 北大核心 2022年第3期279-284,共6页
顺北801X井是塔里木盆地顺托果勒区块的一口重点探井,完钻井深为9145 m,最大井斜为71°,水平位移为1075.77 m,为国内陆上采用水基钻井液完钻的最深定向井。针对顺北801X井高温高压地层的特点,通过优选抗温处理剂,优化钻井液性能参数... 顺北801X井是塔里木盆地顺托果勒区块的一口重点探井,完钻井深为9145 m,最大井斜为71°,水平位移为1075.77 m,为国内陆上采用水基钻井液完钻的最深定向井。针对顺北801X井高温高压地层的特点,通过优选抗温处理剂,优化钻井液性能参数,研制出一套密度达2.0 g/cm^(3)的高性能水基钻井液体系。室内评价结果表明,该钻井液抗温可达200℃,在高温下具有良好的流变性能,能较好地封堵泥页岩微裂缝,在180℃下的滤失量为13.8 mL,滤饼质量薄且有韧性,能抗CO_(3)^(2-)、HCO_(3)^(-)污染及盐水侵污染。现场应用表明,该钻井液在高温井段性能稳定,维护简单,起下钻顺利,未出现复杂情况,保证了井下安全、快速钻进,该井试油产量折算油气当量达1007.6 t。该钻井液的成功应用,为顺北区块后续施工井钻井液体系的优选提供很好的借鉴。 展开更多
关键词 水基钻井液 泥页岩 抗高温 二氧化碳污染 顺北区块
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无黏土水基钻井液在长庆油田米38区块水平井的应用 被引量:7
4
作者 李秀灵 王本利 +1 位作者 赵怀珍 李琼 《钻井液与完井液》 CAS 北大核心 2021年第3期331-336,共6页
陕北神木气田米38区块致密砂岩气藏主要以水平井方式开发,由于储层段含有大段泥页岩,前期使用的钻井液体系固相含量高,在钻进过程中托压严重、摩阻大,常发生井壁失稳、下钻遇阻等情况。针对米38区块储层特征,优选了关键处理剂,形成了无... 陕北神木气田米38区块致密砂岩气藏主要以水平井方式开发,由于储层段含有大段泥页岩,前期使用的钻井液体系固相含量高,在钻进过程中托压严重、摩阻大,常发生井壁失稳、下钻遇阻等情况。针对米38区块储层特征,优选了关键处理剂,形成了无黏土低固相水基钻井液体系。室内实验表明,该钻井液具有良好的封堵性和抑制性,高温高压砂床(150℃、3.5 MPa)侵入深度为7.2 cm,16 h的页岩膨胀高度仅为0.76 mm。现场应用表明,该钻井液体系具有良好的流变性、抑制性和封堵能力,较好地满足长庆油田米38区块水平段易坍塌地层的钻进需要。已施工的3口水平井钻进过程中摩阻小、无明显托压,起下钻顺畅,未出现任何井下复杂情况,钻井周期较设计周期平均缩短10.85 d,下套管一次到位。与邻井相比,单井产气量显著提高,有效提升了神木气田的开发效果。 展开更多
关键词 水平井 泥页岩 封堵防塌 无黏土钻井液 致密气
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泡沫钻井液发泡剂抗温性评价方法 被引量:2
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作者 杨倩云 王宝田 杨华 《钻井液与完井液》 CAS 北大核心 2021年第3期305-310,共6页
为了满足钻井深部低压地层、地热和干热岩等不同地层温度的泡沫钻井液,笔者对关键组分发泡剂的抗温性评价方法进行了适应性研究。基于机械搅拌的热滚评价法和干粉加热法,对比分析了3种工业化抗高温发泡剂十二烷基苯磺酸钠SDBS、十二烷... 为了满足钻井深部低压地层、地热和干热岩等不同地层温度的泡沫钻井液,笔者对关键组分发泡剂的抗温性评价方法进行了适应性研究。基于机械搅拌的热滚评价法和干粉加热法,对比分析了3种工业化抗高温发泡剂十二烷基苯磺酸钠SDBS、十二烷基硫酸钠SDS和α-烯烃磺酸钠AOS,考察了温度对其起泡性、泡沫流体稳定性和流变性影响。实验结果表明,采用评价方法不同,同一发泡剂实验结果不同,采用热滚评价法时,室温-190℃,SDS抗温性能优于AOS和SDBS,但SDS抗温小于200℃,而AOS和SDBS在240℃、16 h环境下,依然具有良好的起泡性;采用干粉加热评价法,AOS和SDBS抗温不低于260℃、4 h,SDS抗温低于150℃、3 h。在实验的基础上,针对微泡沫钻井液的研发,推荐使用热滚法评价发泡剂的抗温性能,并针对不同地层温度给出适宜性建议。 展开更多
关键词 泡沫钻井液 发泡剂 抗温性能 热滚法 干粉加热法
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高密度废弃水基钻井液电破胶条件的响应曲面法
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作者 王潇辉 王旭东 +3 位作者 姜春丽 师浩林 薛迦文 徐加放 《钻井液与完井液》 CAS 北大核心 2023年第5期622-628,共7页
随着深层、超深层油气资源开发力度的不断加大,地层压力逐渐升高,高密度废弃钻井液处理量也不断增长。传统的化学絮凝剂存在成本高、普适性差及潜在的二次污染等问题,利用外加电场是高密度废弃钻井液绿色处理的新手段。在单因素实验的... 随着深层、超深层油气资源开发力度的不断加大,地层压力逐渐升高,高密度废弃钻井液处理量也不断增长。传统的化学絮凝剂存在成本高、普适性差及潜在的二次污染等问题,利用外加电场是高密度废弃钻井液绿色处理的新手段。在单因素实验的基础上,运用响应曲面法(RSM)研究了电流强度、破胶时间、极板间距3个因素及其交互作用对钻井液体系的Zeta电位和粒径分布的影响。结果表明,在电流强度为8 A、极板间距为3 cm、破胶时间为10 min的条件下,废弃钻井液破胶效果达到最优。破胶后的钻井液体系的Zeta电位上升率为38.29%,达到了−26.2 mV,其体系的粒径分布D90达到了562.5μm。废弃钻井液体系的胶体稳定性得以破坏,为后续体系中有用组分的回收及废弃组分的处理工作提供有力支撑。 展开更多
关键词 水基钻井液 电破胶 ZETA电位 粒径分布
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有机缓释微乳酸高效解堵剂的制备及性能研究 被引量:5
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作者 何立成 蓝强 +3 位作者 黄维安 王雪晨 尚术芳 李秀灵 《钻井液与完井液》 CAS 北大核心 2022年第2期259-264,共6页
针对油田常用酸化方法存在酸液剖面不均匀和二次伤害的问题,优选有机酸和无机酸形成复合酸,优选表面活性剂和助表面活性剂,制备出有机缓释酸微乳液,其最优配方为:AQAS∶AEO=1∶1,正丁醇∶正辛醇=1∶1,水相∶油相=3∶7,助表面活性剂︰表... 针对油田常用酸化方法存在酸液剖面不均匀和二次伤害的问题,优选有机酸和无机酸形成复合酸,优选表面活性剂和助表面活性剂,制备出有机缓释酸微乳液,其最优配方为:AQAS∶AEO=1∶1,正丁醇∶正辛醇=1∶1,水相∶油相=3∶7,助表面活性剂︰表面活性剂=1∶2,乙酸∶氢氟酸=4∶1。该体系的泥饼清除率超过85%,在低渗岩心中解堵效果显著,其渗透率恢复值超过100%。 展开更多
关键词 酸化 有机缓释 微乳酸 泥饼清除 解堵
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有机缓释微乳酸解卡剂的制备及其性能影响因素 被引量:1
8
作者 陈明 蓝强 +3 位作者 贾江鸿 黄维安 王雪晨 李秀灵 《钻井液与完井液》 CAS 北大核心 2023年第6期742-748,共7页
针对当前钻井用解卡剂存在反应速度过快,容易发生漏失,从而导致解卡失败的问题,优选表面活性剂和酸液类型及其配比,制备出有机缓释微乳酸解卡剂最优配方:AQAS∶NP=2∶1,正丁醇∶正辛醇=1∶1,水相∶油相=23∶77,助表面活性剂∶表面活性... 针对当前钻井用解卡剂存在反应速度过快,容易发生漏失,从而导致解卡失败的问题,优选表面活性剂和酸液类型及其配比,制备出有机缓释微乳酸解卡剂最优配方:AQAS∶NP=2∶1,正丁醇∶正辛醇=1∶1,水相∶油相=23∶77,助表面活性剂∶表面活性剂=1∶3,乙酸∶氢氟酸=3∶1,体系为W/O型微乳酸,该配方酸液的包埋率为23%。在地层影响因素中,温度对其性能的影响显著,在高温高压下,酸液释放速度迅速增加;在钻井液处理剂因素中,加重剂、黏土和超细碳酸钙对微乳酸影响最大,微乳酸完全破乳,形成悬浊液。通过现场5口井试验发现,该解卡剂可解除黏附卡钻、沉砂卡钻和掉块卡钻多种类型卡钻事故,一次解卡成功率为100%。 展开更多
关键词 有机缓释 微乳酸 解卡剂 性能 影响因素
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微泡沫流体失稳形式及其机制分析 被引量:6
9
作者 杨倩云 王宝田 +1 位作者 杨华 赵怀珍 《钻井液与完井液》 CAS 北大核心 2021年第4期456-461,共6页
以实验为基础,观察了微泡沫流体3种失稳形式:析液、沉降或两者同时存在,研究了微泡沫体系的黏度和切力、稳泡剂分子量、搅拌速度、温度、Na^(+)和Ca^(2+)等对失稳形式的影响,并对比各失稳状态前微泡沫流体的界面膜黏度和强度,分析了其... 以实验为基础,观察了微泡沫流体3种失稳形式:析液、沉降或两者同时存在,研究了微泡沫体系的黏度和切力、稳泡剂分子量、搅拌速度、温度、Na^(+)和Ca^(2+)等对失稳形式的影响,并对比各失稳状态前微泡沫流体的界面膜黏度和强度,分析了其内在失稳机制,为构建抗温抗盐的微泡沫体系提供技术借鉴。总体来说,当基液黏度及动塑比低,或者稳泡介质为轻质凝胶时,微泡沫流体失稳表现为析液;当基液稳泡介质密度高,或凝胶分子量过高致使束缚自由水增多,造成液膜厚重时,微泡沫体系失稳表现为沉降;而经不同高温老化或者被不同浓度金属离子污染情况下,失稳表现形式可能是析液和沉降兼有。 展开更多
关键词 微泡沫 析液 沉降 液膜黏度 液膜强度
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形状记忆聚合物型温控膨胀堵漏剂的制备及应用 被引量:3
10
作者 杨倩云 王宝田 +1 位作者 杨华 刘学明 《钻井液与完井液》 CAS 北大核心 2021年第2期189-195,共7页
针对裂缝性漏失地层,利用低聚物树脂单体与交联剂和增韧剂在催化剂作用下加热交联,制备温度触变模式的抗温承压形变聚合物膨胀堵漏剂SDP,以自适应漏失空间架桥堵塞。研制SDP系列聚合物板材常温抗压强度≥71.62 MPa,高温抗压强度≥17.21 ... 针对裂缝性漏失地层,利用低聚物树脂单体与交联剂和增韧剂在催化剂作用下加热交联,制备温度触变模式的抗温承压形变聚合物膨胀堵漏剂SDP,以自适应漏失空间架桥堵塞。研制SDP系列聚合物板材常温抗压强度≥71.62 MPa,高温抗压强度≥17.21 MPa;在激活温度环境下,膨胀延迟时间为40.07~53.43 min,随着环境温度的升高,膨胀延迟时间降低。其不同粒径颗粒复配后可对裂缝膨胀架桥封堵,9%浓度的堵漏液承压能力≥9.5 MPa。将温控膨胀堵漏剂复配刚性和弹性颗粒、柔性纤维等材料在宁夏兴1井进行了应用,解决了延安组煤层裂缝性反复漏失问题,一次堵漏成功率100%,漏失量相比降低了77.67%。 展开更多
关键词 形状记忆 温控 延时膨胀 承压 裂缝性漏失
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