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赵东油田C-X井开窗侧钻水平井钻井技术
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作者 温韬 张尧 安耀邦 《石油工程建设》 2024年第S01期27-32,共6页
赵东油田A井水平段筛管统一开采,因出砂而关闭,在其井眼内开窗侧钻C-X水平井,以继续开发明化镇组油藏。介绍了该井在244.5 mm套管内开窗侧钻技术,施工中利用旋转地质导向技术避免滑动钻进的风险,提高了机械钻速;利用LWD/MWD随钻测井技术... 赵东油田A井水平段筛管统一开采,因出砂而关闭,在其井眼内开窗侧钻C-X水平井,以继续开发明化镇组油藏。介绍了该井在244.5 mm套管内开窗侧钻技术,施工中利用旋转地质导向技术避免滑动钻进的风险,提高了机械钻速;利用LWD/MWD随钻测井技术和Azitrack油藏地质导向系统控制井眼轨迹,提高了油藏钻遇率和入靶精度;采用优质钻井液来提高井眼清洁等配套技术;采用XPS-CUS-HR-X1液压旋转尾管悬挂器与封隔器系统解决长水平段摩阻大、下套管难等问题,油层钻遇率较设计提高了2%。该井的成功施工经验可为同类井施工提供借鉴。 展开更多
关键词 赵东油田 钻井技术 水平井
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渤海湾赵东油田页岩复杂情况分析与对策
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作者 郭兵 张尧 康倩 《石油工程建设》 2024年第S01期33-38,共6页
渤海湾油田遇到大量由于井壁坍塌失稳造成的复杂问题,其中绝大部分属于泥页岩地层,在泥页岩地层作业中,影响井壁稳定的主要因素是力学及化学两个方面,井壁失稳主要表现为返出掉块、阻卡、憋压、井径扩大等。渤海湾赵东油田FX井215.9 mm... 渤海湾油田遇到大量由于井壁坍塌失稳造成的复杂问题,其中绝大部分属于泥页岩地层,在泥页岩地层作业中,影响井壁稳定的主要因素是力学及化学两个方面,井壁失稳主要表现为返出掉块、阻卡、憋压、井径扩大等。渤海湾赵东油田FX井215.9 mm井段钻遇泥页岩,划眼通井过程中出现严重阻卡、憋压现象。结合页岩井壁稳定机理,在钻井液性能、井眼轨迹、作业程序等方面有针对性地进行优化调整,顺利完成了215.9 mm井段钻井作业。针对FX井处理过程中的问题与不足,为后续该区块泥页岩井段作业提出建议。 展开更多
关键词 泥页岩 井壁稳定 对策
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漂浮+顶驱下套管技术在渤海湾某油田XX井中的应用
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作者 张浩 温韬 +2 位作者 沈吉阳 李洪奎 康倩 《石油工程建设》 2024年第S01期1-7,共7页
渤海湾某油田XX井为一口水平生产井,其中完钻井深3064 m,水平位移2288 m,ϕ244.5 mm套管下入至2998.69 m。该井311.1 mm井眼裸眼段长,井眼轨迹复杂且清洁困难,导致套管下入摩阻大,套管下入悬重不足,采用常规下套管方式无法下入到位。结... 渤海湾某油田XX井为一口水平生产井,其中完钻井深3064 m,水平位移2288 m,ϕ244.5 mm套管下入至2998.69 m。该井311.1 mm井眼裸眼段长,井眼轨迹复杂且清洁困难,导致套管下入摩阻大,套管下入悬重不足,采用常规下套管方式无法下入到位。结合漂浮下套管与顶驱下套管工艺的特点,采用漂浮+顶驱下套管工艺技术,完成ϕ244.5 mm套管下入工作。通过现场应用及评价,在常规下套管方法不满足施工要求时,推荐在水平井中采用漂浮+顶驱下套管工艺,不仅可以克服套管下入摩阻大、大勾载荷不足等问题,在遇阻时还可快速旋转活动套管,极大降低了下套管黏卡风险,保障了现场作业安全。 展开更多
关键词 水平井 漂浮下套管 顶驱下套管
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