期刊文献+
共找到3篇文章
< 1 >
每页显示 20 50 100
新型酸化解堵剂与体系研究 被引量:15
1
作者 蒋官澄 黄贤斌 +3 位作者 贾欣鹏 罗少杰 魏怡君 杨峥 《钻采工艺》 CAS 北大核心 2012年第6期89-93,13,共5页
在对辽河油田欢喜岭采油厂地区注水压力高、地层堵塞严重等问题原因分析的基础上,研发了一种新型酸化解堵剂(ABRer-1)。室内实验表明,与土酸相比,20%的新型解堵剂水溶液具有良好的缓速性能、防二次沉淀性能。根据辽河油田欢喜岭地区的... 在对辽河油田欢喜岭采油厂地区注水压力高、地层堵塞严重等问题原因分析的基础上,研发了一种新型酸化解堵剂(ABRer-1)。室内实验表明,与土酸相比,20%的新型解堵剂水溶液具有良好的缓速性能、防二次沉淀性能。根据辽河油田欢喜岭地区的岩性特征,室内优选了缓蚀剂、黏土稳定剂、助排剂、破乳剂等酸液添加剂,并确定了各添加剂加量,得到了新型酸化解堵体系配方:20%酸化解堵剂+0.1%缓蚀剂BSA-602+3%黏土稳定剂BSA-101+0.5%助排剂EL-11+0.1%破乳剂YBP-1。两口井的现场试验表明,新型酸化解堵体系可以降低注水压力5MPa以上,大幅度提高了日注水量。 展开更多
关键词 酸化 降压增注 缓速酸 注水
在线阅读 下载PDF
衰竭气藏储气库绒囊修井液暂堵技术评价与应用 被引量:7
2
作者 沈云波 于晓明 +3 位作者 刘锋 张家富 李兵 魏攀峰 《钻采工艺》 CAS 北大核心 2020年第4期112-114,128,共4页
衰竭气藏储气库注采井注气期地层压力低,井筒与地层间漏失压差较大且动态变化,修井液漏失严重,同时,注采井周期性生产特征要求作业后地层中气体双向流动能力快速恢复。室内评价绒囊修井液以0.5 m L/min流速连续注入施加回压0.5 MPa的高0... 衰竭气藏储气库注采井注气期地层压力低,井筒与地层间漏失压差较大且动态变化,修井液漏失严重,同时,注采井周期性生产特征要求作业后地层中气体双向流动能力快速恢复。室内评价绒囊修井液以0.5 m L/min流速连续注入施加回压0.5 MPa的高0.1 mm、0.5 mm、0.8 mm,宽38 mm、长60 mm贯穿型裂缝后,连续65~70 min出口不见液,至90~120 min后驱压达20 MPa。控制裂缝出口回压从0.5 MPa升至2.5 MPa,模拟地层压力升高,三种高度裂缝累计补液量0.05~0.07 m L,两端压差增幅小于0.04 MPa。三种高度裂缝中绒囊修井液返排后反向渗透率恢复率95.32%~97.29%,正向渗透率恢复率93.09%~96.30%。长庆储气库井S2X、G2Y井分别注入绒囊修井液105 m^3、165 m^3后泵压升至3~5 MPa,压井成功。修井21 d、35 d期间累计补充绒囊修井液35 m^3、60m^3,控制平均漏速低于0.25 m^3/h、0.50 m^3/h。作业结束后地层中修井液返排率达94%,后续注气量与采气量均恢复作业前水平。结果表明,绒囊修井液进入地层形成暂堵结构半径越长,暂堵地层强度越大,无人为干预时结构自然降解直至彻底解封以保护储层双向气体流动能力,期间通过补充修井液稳定或延长封堵半径可恢复承压强度,实现衰竭气藏储气库注采井动态暂堵。 展开更多
关键词 衰竭气藏 储气库 修井 压井 封堵 绒囊修井液
在线阅读 下载PDF
水力喷射孔内射流增压规律数值模拟研究 被引量:21
3
作者 盛茂 李根生 +3 位作者 黄中伟 田守嶒 曲海 吴春方 《钻采工艺》 CAS 北大核心 2011年第2期42-45,115,共4页
水力喷射压裂过程中,高压射流会使水力射孔孔道内压力高于环空压力,形成孔内射流增压。孔内射流增压值是进行地面泵压预测和套管压力控制的基础。由于受到实验条件的限制,地面很难获得实际工况下的孔内射流增压值,因此,文章采用计算流... 水力喷射压裂过程中,高压射流会使水力射孔孔道内压力高于环空压力,形成孔内射流增压。孔内射流增压值是进行地面泵压预测和套管压力控制的基础。由于受到实验条件的限制,地面很难获得实际工况下的孔内射流增压值,因此,文章采用计算流体力学(CFD)方法,建立了二维水力喷射流场物理模型,模拟得到了实际工况下水力喷射孔内射流增压值以及喷嘴压降、环空围压和入口面积比对孔内射流增压的影响规律。结果表明,在实际施工参数条件下,孔内射流增压值可达10.7~12.5 MPa;喷嘴压降和入口面积比是影响孔内射流增压的两个主要因素,而环空围压对孔内射流增压没有影响。 展开更多
关键词 水力喷射 压裂 水射流 射流增压 数值模拟
在线阅读 下载PDF
上一页 1 下一页 到第
使用帮助 返回顶部