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致密气藏防水锁易返排滑溜水研究与应用 被引量:8
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作者 刘培培 《钻井液与完井液》 CAS 北大核心 2019年第6期777-781,788,共6页
吉林油田致密气储层微纳米级孔隙发育,喉道窄小且连通性差,属低孔低渗储层。随着气藏的长期开发,地层压力、产能的逐渐降低,水锁伤害的影响逐渐显现,导致压后返排难度大,加之黏土的膨胀运移与堵塞,进一步降低了储层有效渗透率,严重制约... 吉林油田致密气储层微纳米级孔隙发育,喉道窄小且连通性差,属低孔低渗储层。随着气藏的长期开发,地层压力、产能的逐渐降低,水锁伤害的影响逐渐显现,导致压后返排难度大,加之黏土的膨胀运移与堵塞,进一步降低了储层有效渗透率,严重制约了气藏采收率的提高。针对此问题,研发了防水锁易返排滑溜水压裂液体系,该体系主要由减阻剂XY-205、纳米微乳助排剂与黏土稳定剂XY-63组成。实验证明该体系具有速溶与低黏特性,能够满足快速连续混配要求,减阻率能够能达到70%以上,表面张力比常规气井滑溜水降低40%以上,利于致密气井压后助排,且能够较好地抑制黏土膨胀,对地层伤害小。该滑溜水对岩心的伤害率为9.45%,24 h岩心渗透恢复率接近90%,解除水锁伤害程度较高。该滑溜水体系在致密气区块现场应用4口井,压裂成功率100%,压后返排率提高2倍以上,试气效果显著,具有较好的大规模推广应用前景。 展开更多
关键词 致密气藏 防水锁 易返排 滑溜水 水力压裂
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短曲率半径水平钻孔取心技术研究及试验 被引量:5
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作者 徐峰阳 刘成双 陈宁 《钻采工艺》 CAS 北大核心 2021年第2期26-28,37,共4页
吉林油田经历了50多年的开发,已进入中高含水采油期,同时还有大量因井下管柱损坏、含水率高、产能低于经济极限等原因而关井的停产井。为了重新认识地下剩余油的分布规律,最大限度地提升油田老区剩余油挖掘产量,短曲率半径水平钻孔取心... 吉林油田经历了50多年的开发,已进入中高含水采油期,同时还有大量因井下管柱损坏、含水率高、产能低于经济极限等原因而关井的停产井。为了重新认识地下剩余油的分布规律,最大限度地提升油田老区剩余油挖掘产量,短曲率半径水平钻孔取心技术能利用停产井进行取心作业,对油田储层物性进一步认识、获取地层油水动态,是最直观最经济的技术手段。该项技术是超短半径侧钻技术和水平井柔性密闭取心技术的有机结合,自主研发了柔性钻具、造斜钻具、柔性密闭取心工具等相关配套工具,可以实现超短半径侧钻取心,为调整开发方案提供重要依据,使停产井复活。吉林油田积极开展短曲率半径水平钻孔取心技术研究,并成功开展现场试验,为此项技术在油田的进一步推广应用提供了技术支持。 展开更多
关键词 短曲率半径 水平钻孔 密闭取心
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不同注入介质对泥岩层滑移的影响研究
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作者 段永伟 何慧 +5 位作者 于雪盟 刘洪霞 索彧 冯福平 呼布钦 苏显蘅 《力学与实践》 北大核心 2023年第2期362-372,共11页
在注CO_(2)与注水两种开发方式下,均会出现泥岩层段的套管剪切损坏加剧的现象。为了明确不同注入介质对泥岩层滑移的影响,将室内实验所得储层岩石物理力学参数与现场实际区块的井网资料相结合,建立了泥岩层剪切滑移流固耦合数值模型,通... 在注CO_(2)与注水两种开发方式下,均会出现泥岩层段的套管剪切损坏加剧的现象。为了明确不同注入介质对泥岩层滑移的影响,将室内实验所得储层岩石物理力学参数与现场实际区块的井网资料相结合,建立了泥岩层剪切滑移流固耦合数值模型,通过有限元方法进行求解,分析了不同注入介质在一定注入速度条件下生产3年过程中的孔隙压力、油层变形量和泥岩层滑移量的分布与变化情况。根据计算结果可知,由于水和CO_(2)黏度与密度的差异,导致开发初期注CO_(2)井周围孔隙压力高于注水井。随着开发时间的延长,注CO_(2)井孔隙压力降低速率大于注水井,在生产3年后,注CO_(2)油层整体孔隙压力高于注水油层,使注CO_(2)油层整体均匀上抬,但注水油层高低差更大,导致油层变形更加集中。油层变形量的不同引起了泥岩层滑移量的差异,注CO_(2)泥岩层滑移量小于注水泥岩层滑移量。基于不同注入介质对泥岩层滑移量的影响分析,给出了合理的注入方案,为防治油田套损提供了理论支撑。 展开更多
关键词 套管剪切 注水 注气 地层滑移 孔隙压力
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缝洞型碳酸盐岩储层储集类型判别方法 被引量:7
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作者 蔡明金 王守峰 +3 位作者 尹国君 刘林 王智忠 高炎 《油气井测试》 2018年第4期7-14,共8页
针对静态手段判别储集类型的局限性,以试井、酸压、试采等动态响应资料为主,结合地震、测井、钻录井等静态资料,建立了孔洞型储层、裂缝孔洞型储层和洞穴型储层的动静态判别标准,形成了从静态特征、试井特征、酸压曲线、试采特征四个方... 针对静态手段判别储集类型的局限性,以试井、酸压、试采等动态响应资料为主,结合地震、测井、钻录井等静态资料,建立了孔洞型储层、裂缝孔洞型储层和洞穴型储层的动静态判别标准,形成了从静态特征、试井特征、酸压曲线、试采特征四个方面判别缝洞型碳酸盐岩储层类型的方法。C井为塔里木盆地奥陶系鹰山组碳酸盐岩油藏上一口评价井,该井钻井过程中有放空、漏失,地震解释为串珠反射,测井解释为裂缝孔洞型、孔洞型;酸压停泵压降曲线呈管流特征,停泵井底压力接近地层压力,酸压判断为洞穴型储层;酸压后压力恢复试井双对数曲线为多缝洞特征;累计产油量与累积压降曲线为多直线段,判断为沟通多个洞穴的洞穴型储层。采用本文方法综合判断,该井为洞穴型储层,与静态认识基本一致,验证了该方法的可靠性,为开发技术政策的制定提供可靠依据。 展开更多
关键词 碳酸盐岩储层 缝洞型 储集类型 判别标准 试井 酸压 试采
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红北113复合体系驱油效率分析与评价 被引量:4
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作者 邸胜杰 吕迪 +1 位作者 程鸿雁 吕振山 《油气藏评价与开发》 CSCD 2016年第1期44-49,共6页
为解决HG油田聚/表二元驱配方体系黏度与界面张力损害严重、矿场应用与室内评价结果出入大、表活剂用量及成本过高、控水稳油能力远远小于预期等实际问题,通过油藏化学驱适应性分析、二元驱注入体系选择与性能研究、水动力学尺寸与油藏... 为解决HG油田聚/表二元驱配方体系黏度与界面张力损害严重、矿场应用与室内评价结果出入大、表活剂用量及成本过高、控水稳油能力远远小于预期等实际问题,通过油藏化学驱适应性分析、二元驱注入体系选择与性能研究、水动力学尺寸与油藏孔渗配伍性研究、物模驱油效率与矿场应用试验研究,明确了体系黏度与界面张力、储层条件、注入时机与段塞大小等因素对最终提高采收率的影响。优选出的配方体系物模驱油效率都大于12%,比同黏度聚驱高30%~60%,最适合的驱油体系配方随着油藏及各参数动态变化而变化。此项研究将室内模拟实验成果与矿场实际状况有机结合,提出了解决红北113复合驱现存问题的明确思路与建议。 展开更多
关键词 二元复合驱 聚合物 表面活性剂 驱油效率 分析评价
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注气类型对特低渗透油藏泡沫驱效果的影响 被引量:1
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作者 陈佳 王健 +2 位作者 王岩 张成明 任振宇 《油气藏评价与开发》 CSCD 2016年第6期18-20,共3页
吉林油田大情字井黑46区块属特低渗透油藏,水驱效果差,为改善油藏开发效果,选择合理的开发方式,在模拟油藏条件下,进行了水驱、N2、CO2和天然气长岩心泡沫驱室内模拟实验,以确定合适的注气类型及其对泡沫驱效果的影响。实验结果表明:吉... 吉林油田大情字井黑46区块属特低渗透油藏,水驱效果差,为改善油藏开发效果,选择合理的开发方式,在模拟油藏条件下,进行了水驱、N2、CO2和天然气长岩心泡沫驱室内模拟实验,以确定合适的注气类型及其对泡沫驱效果的影响。实验结果表明:吉林大情字井黑46区块特低渗透油藏水驱采收率低,见水早,无水采油期短。在该油藏条件下,N2、天然气泡沫驱阻力因子大于CO2泡沫驱,封堵能力更强。N2、天然气泡沫调驱提高采收率15%左右,明显好于CO2泡沫驱,且大情字井具有丰富的天然气源,在实际应用中,天然气更适合作为注入气体用于泡沫调驱技术。 展开更多
关键词 注气类型 特低渗透油藏 泡沫驱 提高采收率
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考虑稠油黏度影响的潜油电泵模拟与优化 被引量:1
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作者 刘永辉 谢在香 +2 位作者 周宇驰 彭振华 刘重伯 《西南石油大学学报(自然科学版)》 CAS CSCD 北大核心 2023年第2期170-177,共8页
潜油电泵采油是目前最常用的人工举升方式之一。当应用于稠油井时,受入泵流体高黏度的影响,使潜油电泵特性曲线偏离抽水时的特性曲线,导致潜油电泵合理运行窗口变窄,因此,针对水设计的离心泵结构难以适应稠油的高黏环境。针对上述问题,... 潜油电泵采油是目前最常用的人工举升方式之一。当应用于稠油井时,受入泵流体高黏度的影响,使潜油电泵特性曲线偏离抽水时的特性曲线,导致潜油电泵合理运行窗口变窄,因此,针对水设计的离心泵结构难以适应稠油的高黏环境。针对上述问题,基于CFD数值模拟方法,系统地进行了潜油电泵在高黏条件下增压特性的研究,结果表明,随流体黏度增加,流体流动摩擦阻力更大,流体与叶片间相互作用增大,叶轮与导轮的进出口压差减小,流速降低,流体流动状态从湍流转变为层流,叶轮及导轮内回流区域的尺寸及数量均减小。同一黏度下,离心泵扬程随排量的增加而降低;同一排量下,离心泵扬程随着黏度的增大而显著降低。基于因素分析,考虑黏度影响,进而对离心泵结构参数进行了优化设计,最优结构为:入口宽度16.6 mm,叶片数6片,出口宽度21.9 mm,叶包角60°。相比于原离心泵,在黏度为400 mPa.s,允许排量范围内,扬程最大增幅28%。 展开更多
关键词 黏度 潜油电泵 计算流体力学 特性曲线 参数优化
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高温油藏耐盐聚合物P(AM/MAPS)驱油剂的制备与性能评价 被引量:4
8
作者 宁长元 张亮 +5 位作者 潘若生 康万利 李哲 杨红斌 周博博 蒋海壮 《油田化学》 CAS CSCD 北大核心 2023年第3期460-466,共7页
随着聚合物驱广泛应用,部分水解聚丙烯酰胺(HPAM)在高温高盐油藏中存在易水解、增黏能力较差的问题。为满足目前日益苛刻的储层开采条件,首先利用烯丙基氯与N-甲基牛磺酸钠合成一种耐盐功能单体3-(N-烯丙基-N-甲基氨基)丙烷-1-磺酸钠(MA... 随着聚合物驱广泛应用,部分水解聚丙烯酰胺(HPAM)在高温高盐油藏中存在易水解、增黏能力较差的问题。为满足目前日益苛刻的储层开采条件,首先利用烯丙基氯与N-甲基牛磺酸钠合成一种耐盐功能单体3-(N-烯丙基-N-甲基氨基)丙烷-1-磺酸钠(MAPS),进一步与丙烯酰胺(AM)共聚合成了一种新型耐盐聚合物P(AM/MAPS);红外光谱法、核磁氢谱法表征证实为目标产物。采用流变仪系统研究了浓度、温度、矿化度及剪切速率对新型耐盐聚合物溶液黏度的影响规律。结果表明,在温度为85℃、矿化度为3×10^(4)mg/L的油藏条件下,质量浓度为2000 mg/L的P(AM/MAPS)耐盐聚合物溶液的表观黏度达到14.20 mPa·s。在渗透率为527.73×10^(-3)μm^(2)的单管填砂管中,P(AM/MAPS)可在水驱基础上提高采收率13.42百分点;在高低渗透率分别为882.79×10^(-3)、422.53×10^(-3)μm^(2)的双管并联填砂管中,总采收率可提高9.27百分点。该耐盐聚合物P(AM/MAPS)能够高效用于高温高盐油藏聚合物驱提高采收率技术。 展开更多
关键词 高温高盐油藏 耐盐聚合物 流变性能 提高采收率 驱油效果
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基于修正Burgers模型的泥岩层套管形变影响因素分析 被引量:1
9
作者 段永伟 于雪盟 +5 位作者 刘洪霞 何慧 张宇昊 索彧 冯福平 苏显蘅 《力学与实践》 北大核心 2023年第1期130-139,共10页
地层含水饱和度的变化对于泥岩储层的蠕变特性有较大影响,尤其是注采过程中泥岩段套管产生形变从而导致套管损坏。本文在Burgers模型基础上加入含水饱和度元件,提高了瞬时蠕变阶段模型的精度,同时对实际油田某泥岩区块进行了比对,得出... 地层含水饱和度的变化对于泥岩储层的蠕变特性有较大影响,尤其是注采过程中泥岩段套管产生形变从而导致套管损坏。本文在Burgers模型基础上加入含水饱和度元件,提高了瞬时蠕变阶段模型的精度,同时对实际油田某泥岩区块进行了比对,得出随含水饱和度增加,地层蠕变量增大,且瞬时蠕变阶段时间减小的结论,同时在蠕变条件下套管壁厚、水泥环弹性模量、地层含水饱和度均可大幅度影响套管变形,而套管尺寸对套管变形几乎无影响。本研究成果能够更加准确地计算地层不同含水量条件下泥岩蠕变的套管变形,对井筒的破坏进行有效的预防及控制。 展开更多
关键词 修正的伯格斯模型 瞬时蠕变 套管形变 含水饱和度 影响因素
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伊通盆地异常难压储层酸化技术 被引量:4
10
作者 李雪杉 于春涛 《天然气勘探与开发》 2016年第1期60-62,14,共3页
伊通盆地岔路河储层有效孔隙度8.4%~14.7%,渗透率0.3~8.9 m D,属于低孔低渗储层,压裂过程中易出现异常现象。分析认为储层存在砂泥交互特征,坚硬、致密及钻井过程中泥浆滤失等原因造成储层伤害,导致压裂出现异常压力高、压不开、加砂困... 伊通盆地岔路河储层有效孔隙度8.4%~14.7%,渗透率0.3~8.9 m D,属于低孔低渗储层,压裂过程中易出现异常现象。分析认为储层存在砂泥交互特征,坚硬、致密及钻井过程中泥浆滤失等原因造成储层伤害,导致压裂出现异常压力高、压不开、加砂困难等问题。针对储层岩性及污染特征,优选高强度复合酸液体系及添加剂,酸液体系对储层岩样溶蚀率大于40%,钻井泥浆溶蚀率大于28%,通过酸化改造可以使砂岩微观孔隙结构发生改变,增加储层的渗透性,有效降低储层压裂压力。现场优选1口井开展先导性试验,酸化处理后压裂施工压力下降20%,顺利完成压裂施工,为后续区块开发提供技术保障。 展开更多
关键词 压裂异常 破裂压力 酸化 现场应用
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低表面张力滑溜水在低压致密气藏中的应用 被引量:4
11
作者 何定凯 《油田化学》 CAS CSCD 北大核心 2018年第4期634-637,共4页
低压致密气藏储层渗透率低、孔隙度小、压力系数低,普遍存在因压裂液入侵造成的水敏伤害问题。为了降低压裂液对低压致密气藏储层伤害,提高压裂液返排率,筛选一种配方为0.15%减阻剂XY-205+0.1%助排剂XY-120+0.2%防膨剂XY-63的具有低表... 低压致密气藏储层渗透率低、孔隙度小、压力系数低,普遍存在因压裂液入侵造成的水敏伤害问题。为了降低压裂液对低压致密气藏储层伤害,提高压裂液返排率,筛选一种配方为0.15%减阻剂XY-205+0.1%助排剂XY-120+0.2%防膨剂XY-63的具有低表面张力的滑溜水体系,并考察了该滑溜水的减阻率、防膨率以及对岩心伤害性能,并进行了现场应用。该滑溜水体系的表面张力为20.12 mN/m、与煤油间的界面张力为1.52 mN/m,最大减阻率达到70.58%,对王府区块HG-01井岩心的防膨率达到90%,滑溜水对岩心伤害可降至14.46%。滑溜水在低压致密气藏现场应用3口井,压裂施工顺利,压后见气速度快,排液4 h见气,返排率61%,取得较好的改造效果。 展开更多
关键词 水力压裂 滑溜水 低压致密气藏 减阻剂 表面张力
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德惠断陷致密气藏直井高密度完井体积压裂技术 被引量:6
12
作者 王艳玲 《油气井测试》 2020年第6期55-61,共7页
德惠断陷致密气储集层致密,物性差,自然产能低,常规直井压裂技术难以实现区块效益开发。为增大改造体积和提高单井产能,明确储集层体积压裂可行性,利用水平井细切割体积压裂思想,针对纵向跨度大的直井开展精细分层、多簇射孔、多级暂堵... 德惠断陷致密气储集层致密,物性差,自然产能低,常规直井压裂技术难以实现区块效益开发。为增大改造体积和提高单井产能,明确储集层体积压裂可行性,利用水平井细切割体积压裂思想,针对纵向跨度大的直井开展精细分层、多簇射孔、多级暂堵转向和缝网压裂于一体的高密度完井体积压裂技术攻关和现场试验,形成了致密气直井高密度完井体积压裂技术,实现全井段改造;配合新型纳米微乳助排压裂液体系造复杂缝网和多粒径组合支撑缝网,极大限度提高致密气储集层纵向及横向改造体积。2018-2019年现场试验5口气井,均获工业气流,平均日产天然气10.8×10^4 m^3,最大无阻流量28.6×10^4 m^3/d,实现单井产气量的突破,为致密气藏增产改造提供了技术支撑。 展开更多
关键词 德惠断陷 致密储集层 直井 体积压裂 单井产能
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致密气水平井提高缝控体积压裂技术 被引量:3
13
作者 王艳玲 郝春成 邵光超 《油气井测试》 2022年第6期40-44,共5页
水平井密切割能够缩短渗流距离,随着裂缝间距的缩小,间接增加分段段数使投资成本增多;多簇射孔排量分流,单簇排量降低,导致多簇开启程度低,裂缝扩展不一,进而“缝控体积”受限。“密切割+平面周向射孔+大排量高砂比加砂”为主的水平井... 水平井密切割能够缩短渗流距离,随着裂缝间距的缩小,间接增加分段段数使投资成本增多;多簇射孔排量分流,单簇排量降低,导致多簇开启程度低,裂缝扩展不一,进而“缝控体积”受限。“密切割+平面周向射孔+大排量高砂比加砂”为主的水平井提高缝控体积压裂技术研究结果表明:多簇限流射孔、配合层间暂堵技术,能够提高簇密度、控制总孔数,保证多簇均匀开启;平面周向射孔技术,避免近井多裂缝的形成,实现单簇单缝的有效扩展;大排量高铺砂浓度加砂技术,确保了多簇裂缝均匀扩展,提高导流能力。2020年吉林油田致密气现场开展3口水平井试验,证实了平面周向射孔较常规螺旋射孔有效率提高30.7%;且最高加砂速度3.8 m^(3)/min,最高砂比61%,压后均获工业气流,最高获16.2×10^(4)m^(3)高产气流,效果显著。该技术为非常规资源高效动用和效益开发提供了借鉴。 展开更多
关键词 水平井 密切割 多簇限流 层间暂堵 平面周向射孔 高铺砂浓度加砂 缝控体积压裂 致密气
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可降解压裂球试验与现场应用 被引量:3
14
作者 何慧 《石化技术》 CAS 2016年第5期70-70,72,共2页
介绍了一种用于压裂施工的可降解Mg-Li-Al合金压裂球,该类型可降解球具备高强度特点,在一定条件下有自降解能力,满足了油田分级压裂需求,具有良好推广应用前景。
关键词 可降解 压裂球 合金 油田 性能
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集约化建井平台举升优化设计及配套技术 被引量:3
15
作者 孙超 《天然气与石油》 2019年第1期56-62,共7页
吉林油田近年来为应对低油价、产能建设投资高以及新区低品位资源难以效益动用的问题,在以新立地区Ⅲ区块为代表的常规低渗透油藏开展了集约化平台效益建产现场试验。在实施过程中,大井丛平台大斜度井数量增多、井身轨迹复杂,将会导致... 吉林油田近年来为应对低油价、产能建设投资高以及新区低品位资源难以效益动用的问题,在以新立地区Ⅲ区块为代表的常规低渗透油藏开展了集约化平台效益建产现场试验。在实施过程中,大井丛平台大斜度井数量增多、井身轨迹复杂,将会导致井下杆管磨损,成为制约平台井长期高效生产的主要问题。针对大斜度油井的井身轨迹特点,通过分析磨损原因和影响因素,确定了防磨举升优化设计思路,并通过降低摩擦系数、建立有效间隔、降低接触压力、降低接触频率等技术对策的实施,大幅度延长了平台井的检泵周期,实现了复杂井况条件下的长效举升。同时基于平台建井模式地面井位集中特点,创新采取一机多井非常规举升方式,现场试验了双驴头抽油机及液压抽油机,取得大幅度降低采油设备投资和生产能耗的较好效果,为低品位资源效益开发降低投资提供了技术支撑。 展开更多
关键词 平台 大斜度油井 举升工艺 磨损 举升设备
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德惠断陷致密气产能主控因素分析与压裂技术优化
16
作者 王艳玲 王宇宁 +2 位作者 冯艳军 郝春成 陈实 《油气井测试》 2023年第2期29-34,共6页
德惠断陷致密气藏储集层埋藏深、纵向跨度大、孔喉连通性差,高密度完井体积压裂技术虽实现了效益开发,但存在不同井间压后产能效果差异性大,稳产时间短的难题。通过对已施工井优质储集层厚度、铺砂强度、裂缝复杂程度和水锁伤害等因素... 德惠断陷致密气藏储集层埋藏深、纵向跨度大、孔喉连通性差,高密度完井体积压裂技术虽实现了效益开发,但存在不同井间压后产能效果差异性大,稳产时间短的难题。通过对已施工井优质储集层厚度、铺砂强度、裂缝复杂程度和水锁伤害等因素与产能关系的分析,明确影响单井产能的主控因素,形成差异性射孔+“三段式”先成缝后成网+多级暂堵转向、防水锁压裂液体系等一系列压裂技术对策。经现场DS80-2井试验,压后第二天见气,见气返排率3.8%,日产气8.5×104 m 3,无阻流量19.2×104 m 3,为同区块同厚度气藏产量最高,见气返排率最低井;较设计产能提产20%,降本19%,达到提产控投的目的,为实现致密气藏高效勘探、效益开发提供了技术支撑。 展开更多
关键词 德惠断陷 致密气 产能 铺砂强度 裂缝 防水锁 主控因素 提产控投
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