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不同级配活化铁矿粉对高密度水基钻井液黏度效应的影响 被引量:7
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作者 周成华 王平全 +2 位作者 王进涛 刘常旭 张珍 《钻井液与完井液》 CAS 北大核心 2008年第1期21-23,26,共4页
通过在钻井液中加入密度为4.85g/cm3的不同粒径的活化铁矿粉至密度为1.83g/cm3,测定它们在150℃老化16h后的性能,研究了不同级配活化铁矿粉对高密度水基钻井液黏度效应的影响。得出,活化铁矿粉粒度级配越粗或越细以及级配范围越窄,对钻... 通过在钻井液中加入密度为4.85g/cm3的不同粒径的活化铁矿粉至密度为1.83g/cm3,测定它们在150℃老化16h后的性能,研究了不同级配活化铁矿粉对高密度水基钻井液黏度效应的影响。得出,活化铁矿粉粒度级配越粗或越细以及级配范围越窄,对钻井液的黏度效应越大,沉降稳定性越差;当粒度级配合理并处于合适范围时,如用粒径为0.050~0.061mm的活化铁矿粉加重时钻井液的黏度效应达到最低,沉降稳定性最好。 展开更多
关键词 高密度水基钻井液 加重剂 活化铁矿粉 黏度效应 沉降稳定性 粒度级配
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CO_2对高密度水基钻井液性能影响规律及机理分析 被引量:5
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作者 向朝纲 陈俊斌 王龙 《钻井液与完井液》 CAS 北大核心 2018年第5期26-30,35,共6页
准确判断污染物浓度以及其对钻井液影响规律和内在机制是制定有效的CO_2污染防治措施的重要前提,基于酸碱指示变色原理,改进了钻井液中碱度现场定量检测方法,提高测量的准确性和可操作性;采用现场取样跟踪分析以及室内模拟评价相结合的... 准确判断污染物浓度以及其对钻井液影响规律和内在机制是制定有效的CO_2污染防治措施的重要前提,基于酸碱指示变色原理,改进了钻井液中碱度现场定量检测方法,提高测量的准确性和可操作性;采用现场取样跟踪分析以及室内模拟评价相结合的方法,研究了CO_2对高密度水基钻井液流变性和滤失造壁性的影响规律,并从胶体化学的角度出发,开展了CO_2对钻井液黏土胶体颗粒界面Zeta电位、粒度分布以及处理剂吸附影响的实验研究,分析了其作用机理。研究表明,高密度水基钻井液中碳酸根和碳酸氢根存在临界污染浓度,超过此浓度后,钻井液结构黏度和滤失量随其浓度增加而增加;碳酸根和碳酸氢根离子改变了黏土颗粒溶剂化程度和颗粒尺寸,主要表现为黏土胶体颗粒界面电动电势降低、亚微米级粒子减少,粗颗粒增多,黏土颗粒对护胶剂的吸附量减少,导致高密度钻井液黏土颗粒向聚结方向转化并缔合形成三维网络结构的胶凝状态,揭示了宏观性能变化内在机制。 展开更多
关键词 污染 二氧化碳 流变性能 滤失性能 高密度水基钻井液
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长宁威远地区页岩气高密度水基钻井液室内优化研究 被引量:2
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作者 欧阳伟 刘伟 吴正良 《钻采工艺》 CAS 北大核心 2020年第4期85-88,I0006,共5页
长宁威远地区页岩气高密度水基钻井液现场应用中存在低密度固相容纳量低、流变性调控困难、起下钻摩阻大、防塌性能待完善等问题,在分析以上问题原因基础上,通过适当提高钻井液的膨润土含量、选择具有"双疏"和"插层"... 长宁威远地区页岩气高密度水基钻井液现场应用中存在低密度固相容纳量低、流变性调控困难、起下钻摩阻大、防塌性能待完善等问题,在分析以上问题原因基础上,通过适当提高钻井液的膨润土含量、选择具有"双疏"和"插层"特性的抑制剂及采用具"膜效应"的合成脂润滑剂,对长宁威远地区页岩气高密度水基钻井液进行了优化。评价实验表明,优化后密度2.10 g/cm^3的钻井液流变性能稳定、岩屑滚动回收率达96.6%、极压润滑系数0.076、滤饼黏滞系数0.114,可抗10%易分散岩屑的伤害,为水基钻井液在长宁威远地区页岩气钻井中的推广应用提供了可能。 展开更多
关键词 页岩气 高密度水基钻井液 密度固相 双疏 插层 膜效应
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高密度水基钻井液在小井眼水平井中的应用 被引量:15
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作者 王信 张民立 +4 位作者 庄伟 田增艳 王志彬 白冰 钟新新 《钻井液与完井液》 CAS 北大核心 2019年第1期65-69,共5页
狮49H1井位于青海油田柴达木盆地英西地区狮49井区,钻探目的是为了提高狮49井区背斜构造部位产能,扩展E_3~2-V油组产能规模,进一步了解狮子沟油田E_3~2油藏油气富集规律,为储量计算提供参数。三开储层井段优选BHWEI钻井液体系,解决了钻... 狮49H1井位于青海油田柴达木盆地英西地区狮49井区,钻探目的是为了提高狮49井区背斜构造部位产能,扩展E_3~2-V油组产能规模,进一步了解狮子沟油田E_3~2油藏油气富集规律,为储量计算提供参数。三开储层井段优选BHWEI钻井液体系,解决了钻井液在小井眼高密度条件下环空压耗大、悬浮稳定性、流变性、窄窗口、抗污染能力难以控制、井控风险高等难题。完钻井井壁稳定,平均井径为159.88 mm,井径扩大率为4.9%。应用钻井液密度为2.10 g/cm^3,创英西区块水平井使用钻井液密度最高记录,水平段钻进无托压现象,起下钻无阻卡,完井作业顺利,该井获高产工业油流,体系具有良好的储层保护特性。 展开更多
关键词 储层保护 窄窗口 高密度水基钻井液 高压盐水层 小井眼 水平井 井眼稳定 沉降稳定性
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高密度水基钻井液降黏剂的研制及应用 被引量:3
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作者 邓正强 欧猛 +3 位作者 白海龙 敬玉娟 黄平 邵平 《新疆石油天然气》 CAS 2023年第3期33-37,共5页
高密度水基钻井液流变性失控的主要原因之一是劣质固相含量的增加。劣质固相在高密度水基钻井液中分散,增强体系网架结构,导致钻井液黏度和切力上涨。基于竞争吸附降黏原理,以2-丙烯酰胺-2-甲基丙磺酸、苯乙烯、马来酸酐、N,N-二甲基丙... 高密度水基钻井液流变性失控的主要原因之一是劣质固相含量的增加。劣质固相在高密度水基钻井液中分散,增强体系网架结构,导致钻井液黏度和切力上涨。基于竞争吸附降黏原理,以2-丙烯酰胺-2-甲基丙磺酸、苯乙烯、马来酸酐、N,N-二甲基丙烯酰胺四种单体按摩尔比1∶2∶1∶1合成了低分子量聚合物降黏剂WNTHIN。降黏剂评价实验表明,WNTHIN能够有效降低密度为2.40 g/cm3的高密度钾聚磺水基钻井液的黏度和切力,塑性黏度降低率达42.85%,静切力降低率达51.35%,WNTHIN推荐加量为1.5%。在蓬莱气区某井现场应用中,WNTHIN的使用改善了高密度钾聚磺水基钻井液流变性,塑性黏度由58 mPa·s下降至30 mPa·s,动切力由29 Pa下降至14 Pa,10 min静切力由28 Pa下降至16 Pa,高密度水基钻井液性能得到有效改善,满足了深井钻井安全钻进的技术需求。 展开更多
关键词 降黏剂 高密度水基钻井液 流变性 竞争吸附 固相含量 深井超深井
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抗240℃高密度复合有机盐钻井液在翼探1井的应用 被引量:9
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作者 张民立 庄伟 +5 位作者 徐成金 耿东士 张创 李广冀 李树峰 李保平 《钻井液与完井液》 CAS 北大核心 2020年第4期431-437,共7页
翼探1井是中油股份公司在青海油田柴达木盆地柴西北区南翼山构造较高部位部署的一口重点风险探井,设计井深6500 m,完钻井深6194.22 m,目的层E31、E1+2、基岩。钻探目的是探索南翼山构造E31和基岩含油气性,为下一步研究和勘探部署提供依... 翼探1井是中油股份公司在青海油田柴达木盆地柴西北区南翼山构造较高部位部署的一口重点风险探井,设计井深6500 m,完钻井深6194.22 m,目的层E31、E1+2、基岩。钻探目的是探索南翼山构造E31和基岩含油气性,为下一步研究和勘探部署提供依据。南翼山地区E1+2下部地层以前无钻井史,钻遇地层条件复杂,高陡构造,存在3条断裂带、破碎带和膏泥岩。其E32、E31、E1+2地层裂缝发育,易漏易涌,多层高压盐水伴CO2酸性气体,盐水中Cl-含量达235000 mg/L,CO2侵地面监测浓度高达75%以上,钻井液密度高达2.32 g/cm3,且存在多套硬脆性碳质泥岩破碎地层,极易发生垮塌掉块、井斜。该区域显示异常高温,因为测井公司高温仪器受限,无法实测井底温度,该区地温梯度在(3.80~4.30)℃/100 m之间,以及钻井液出口实测温度达到102℃,钻井液维护处理量达到井眼容积的10倍以上,从以上资料计算,以及钻井液材料与体系循环稳定周期等综合分析,预测该井井底温度在235~266℃之间,给钻井液工作提出了严峻挑战。为解决超高温、高密度、井壁稳定、酸性气体污染、窄窗口漏失等技术难题,优选采用了渤海钻探泥浆技术服务分公司的发明专利技术,即抗240℃高温的高密度复合有机盐钻井液。在此技术基础上,结合井下地质、工程实际情况,施工现场对配方进行了优化调整,引入抗240℃高温的滤失控制材料,引入刚性和塑性材料组配的随钻锲入封堵防漏材料,以及纳米类化学吸附护壁防塌材料,并提供良好的“非氧还原”钻井液环境,通过精心施工,取得了较好效果。全井施工顺利,钻井液高温流变性良好,高温高压滤失量控制在12 mL以内,较好地解决了高温流变性、沉降稳定性、漏失、破碎性地层垮塌、酸性气体污染等一系列钻井液技术难题。 展开更多
关键词 高密度水基钻井液 超高温钻井液 酸性气体 可排放 高陡构造 断层 破碎带
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不同粒径的加重剂对水基钻井液黏度效应的影响 被引量:13
7
作者 赵福 王平全 +1 位作者 刘常旭 周成华 《钻井液与完井液》 CAS 北大核心 2008年第3期74-76,共3页
研究了不同级配活化重晶石对高密度水基钻井液黏度效应的影响。得出,粒径范围为0.050~0.065 mm重晶石对钻井液表观黏度效应和塑性黏度效应的影响最大,因此应尽量控制这个级配范围内的重晶石颗粒含量;重晶石粒径范围为0.040~0.065mm时... 研究了不同级配活化重晶石对高密度水基钻井液黏度效应的影响。得出,粒径范围为0.050~0.065 mm重晶石对钻井液表观黏度效应和塑性黏度效应的影响最大,因此应尽量控制这个级配范围内的重晶石颗粒含量;重晶石粒径范围为0.040~0.065mm时其对钻井液表观黏度效应的影响最小,粒径范围为0.040~0.061mm时其对钻井液塑性黏度效应的影响最小,应该相应增加其在重晶石颗植体系中的含量,尽量减小重晶石加入钻井液后产生的黏度效应。 展开更多
关键词 高密度水基钻井液 加重剂 重晶石 颗粒级配 流变性
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《钻井液与完井液》2019年总目次
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《钻井液与完井液》 CAS 北大核心 2019年第6期I0001-I0004,共4页
关键词 钻井液技术 钻井液与完井液》 盐膏层 固井技术 完井液 高密度水基钻井液
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《钻井液与完井液》2008年总目次
9
《钻井液与完井液》 CAS 北大核心 2008年第6期97-100,共4页
关键词 钻井液工艺 完井液 高密度水基钻井液 目次
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