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桥口油田天然气驱提高采收率室内实验研究 被引量:5
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作者 许振华 龚宝强 +5 位作者 许振波 胡梅 杨方方 曾小军 白莲 袁云 《油田化学》 CAS CSCD 北大核心 2005年第3期206-209,共4页
本实验研究是针对中原桥口油田南八仙浅层桥69-08井注天然气项目进行的。该井油藏温度50℃,原始地层压力10.11 MPa,饱和压力9.43 MPa,脱气原油50℃粘度0.96 mPa.s,20℃密度0.7642 g/cm3,实测油气比200m3/m3。采用PVTsim10.0软件得到模... 本实验研究是针对中原桥口油田南八仙浅层桥69-08井注天然气项目进行的。该井油藏温度50℃,原始地层压力10.11 MPa,饱和压力9.43 MPa,脱气原油50℃粘度0.96 mPa.s,20℃密度0.7642 g/cm3,实测油气比200m3/m3。采用PVTsim10.0软件得到模拟油藏相图,表明该油藏为不饱和油藏,在油藏压力下开采时油藏流体以单相渗流,油藏流体临界温度331.6℃,临界压力7.66 MPa。注入气为含甲烷89.3%的油藏深层天然气。用3种方法预测的最小混相压力(MMP)值均大于在CFS-200型混相驱实验装置上通过长1.22 m、内径6.35 mm、渗透率7.5μm2的填砂细管测得的MMP值(18 MPa),偏差在+22.2%^+77.8%。在细管驱替实验中,随注入压力增大(10.11~22.0 MPa),气体突破体积(0.79~0.86 PV)、突破时采出程度(49.8%~74.0%)、最终采出程度(59.0%~91.0%)均增大,即混相驱与非混相驱相比,见气晚而采出程度高;在混相驱中,注入压力的影响较小。图6表2参6。 展开更多
关键词 相图 油藏流体 天然气驱 细管驱替实验 最低混相压力 注入压力 中原桥口油田 气体突破 提高采收率
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CO_2在准噶尔盆地昌吉油田吉7井区稠油中的溶解性研究 被引量:13
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作者 高敬善 但顺华 +3 位作者 杨涛 张小红 岳红星 于岐 《中国石油勘探》 CAS 北大核心 2018年第5期65-72,共8页
为论证CO_2驱油技术在准噶尔盆地昌吉油田吉7井区稠油开发中的可行性,开展了原油注CO_2膨胀实验及细管驱替实验,以研究CO_2在研究区稠油中的溶解特性。实验结果表明:(1)在目前16.41MPa地层压力的条件下,当CO_2注入比例达到50mol/mol时... 为论证CO_2驱油技术在准噶尔盆地昌吉油田吉7井区稠油开发中的可行性,开展了原油注CO_2膨胀实验及细管驱替实验,以研究CO_2在研究区稠油中的溶解特性。实验结果表明:(1)在目前16.41MPa地层压力的条件下,当CO_2注入比例达到50mol/mol时可使原油黏度降低42.3%~66.7%,原油密度由0.9011g/cm3降低至0.8428g/cm3,体积系数增大20%,原油膨胀系数增加至1.13~1.24,气油比增加6.3~8倍,饱和压力增大140%~306%;(2)随注入压力提高,地层原油采收率不断增加,气体突破较晚,当注入压力为45MPa时,地层原油采收率为46.68%,表现为非混相驱特征;(3)实验结果表明CO_2对研究区稠油具有很好的降黏和膨胀作用,表明CO_2非混相驱油技术适用于研究区特深层稠油油藏开发。 展开更多
关键词 昌吉油田 稠油 CO2驱油 细管驱替实验
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欢北低渗透油藏二氧化碳驱可行性研究 被引量:4
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作者 周君 《石化技术》 CAS 2015年第9期204-,共1页
欢北低渗透油藏在注水开发中存在油层纵向动用不均、水驱开发驱油效率低等问题。为解决以上问题,在该块开展了二氧化碳驱可行性研究,最后认为该油藏适合注二氧化碳驱开发。
关键词 二氧化碳驱 低渗透油藏 细管驱替实验
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低渗断块油藏CO2驱动态特征及驱油效率 被引量:1
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作者 齐桂雪 《中外能源》 CAS 2019年第9期45-49,共5页
中原低渗油藏储层物性差、油藏压力较高,通过水驱很难实现有效开发。针对小断块低渗油藏CO2驱进行室内实验研究,分析不同压力条件下CO2的驱油效果、混相压力、见气时间及注入压力上升规律,深化CO2驱动态特征及驱油效率研究,为CO2驱替类... 中原低渗油藏储层物性差、油藏压力较高,通过水驱很难实现有效开发。针对小断块低渗油藏CO2驱进行室内实验研究,分析不同压力条件下CO2的驱油效果、混相压力、见气时间及注入压力上升规律,深化CO2驱动态特征及驱油效率研究,为CO2驱替类型的判断、分析气窜特点及注入压力的评价提供实验数据及理论支撑。研究结果表明:当实验压力为20MPa、25MPa、27MPa、32MPa及34MPa时,最终驱油效率分别为69.00%、79.38%、83.35%、92.91%、94.62%。在相同条件下,地层压力越高,CO2驱气体突破时间越晚,见气时驱油效率越高,最终CO2驱油效率越高。压力检测表明气体突破时的注入压力大于总注入量为1.2PV时的注入压力,同时大于达到最终注入量时的注入压力。通过监测现场气体注入压力的变化,可以为气体突破时间的判断提供参考,对预测现场CO2驱见气时间、防止或延缓气窜的研究和深化井口注入压力认识具有重要的理论和实践指导意义。 展开更多
关键词 低渗断块油藏 CO2驱 细管驱替实验 动态特征 驱油效率
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