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应用于立式车铣复合加工中心的具有线性导轨的箱框式龙门框架结构 被引量:1
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作者 金辉 栾宏伟 《机床与液压》 北大核心 2018年第4期163-164,共2页
应用于立式车铣复合加工中心的具有线性导轨的箱框式龙门框架结构,导轨分为高导轨与低导轨,空间布局更为合理。采用线性导轨,横梁与导轨通过线轨滑块连接,解决了以往龙门框架导轨不稳定、驱动偏载、易爬行等诸多问题,使机床的几何精度... 应用于立式车铣复合加工中心的具有线性导轨的箱框式龙门框架结构,导轨分为高导轨与低导轨,空间布局更为合理。采用线性导轨,横梁与导轨通过线轨滑块连接,解决了以往龙门框架导轨不稳定、驱动偏载、易爬行等诸多问题,使机床的几何精度更容易保证,大大提高了机床的可靠性。 展开更多
关键词 龙门框架 立式车铣复合加工中心 线性导轨
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收发分体式四自由度激光测量系统耦合误差建模与补偿 被引量:4
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作者 程真英 梅寒冰 +2 位作者 刘欣 雷英俊 李瑞君 《计量学报》 CSCD 北大核心 2021年第11期1409-1417,共9页
线性导轨广泛应用于精密机床和仪器,其运动精度直接影响所在设备的空间定位精度。针对团队前期研制的收发分体式四自由度激光测量系统可以测量导轨直线度、俯仰角和偏摆角,但其直线度与角度测量结果间存在耦合干扰问题,提出了一种误差... 线性导轨广泛应用于精密机床和仪器,其运动精度直接影响所在设备的空间定位精度。针对团队前期研制的收发分体式四自由度激光测量系统可以测量导轨直线度、俯仰角和偏摆角,但其直线度与角度测量结果间存在耦合干扰问题,提出了一种误差建模与补偿方法。根据激光测量系统的原理和结构,分析并确定了耦合误差的主要来源,利用矩阵光学及齐次坐标变换的方法建立了耦合误差的补偿模型。以雷尼绍XL-80型激光干涉仪为基准,对所建立的误差补偿模型进行了实验验证,结果表明:利用所建模型补偿后的直线度和角度测量误差均降低了75%以上。所提出的误差建模与补偿方法不但有助于提高四自由度激光测量系统的精度,同时也有助于降低其成本。 展开更多
关键词 计量学 几何运动误差 线性导轨 激光测量系统 四自由度 耦合误差建模
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德马吉推出万能车床新品
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《电气制造》 2008年第6期14-14,共1页
在上海举办的第十二届中国国际模具技术和设备展览会上,德国德马吉公司展出了一款新型万能车床CTX310eco。此款车床配置高科技三维CNC数控系统,选用的VDI30刀塔,有12个刀位,可便捷地更换适用的刀具,车床上所有的轴都采用数字驱动... 在上海举办的第十二届中国国际模具技术和设备展览会上,德国德马吉公司展出了一款新型万能车床CTX310eco。此款车床配置高科技三维CNC数控系统,选用的VDI30刀塔,有12个刀位,可便捷地更换适用的刀具,车床上所有的轴都采用数字驱动和采用线性导轨,保证加工件的精度和高动态性能,车床功能强劲的主轴,转速可达5000r/min,转矩为112N·m, 展开更多
关键词 万能车床 CNC数控系统 设备展览会 高动态性能 模具技术 线性导轨 数字驱动 高科技
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可控式多层建筑物体轨道运输机
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作者 崔子龙 《南方农机》 2019年第21期32-33,共2页
目前,我国非单层无电梯楼房占比大,其中高层建筑数量日益增加,同时我国已逐步进入老龄社会,当老人有轻小物体需要从低层带往高层或是从高层带往低层时,都费时费力。本文所述装置为老人提供了一种使用方便、运行快速的非单层楼房轻小物... 目前,我国非单层无电梯楼房占比大,其中高层建筑数量日益增加,同时我国已逐步进入老龄社会,当老人有轻小物体需要从低层带往高层或是从高层带往低层时,都费时费力。本文所述装置为老人提供了一种使用方便、运行快速的非单层楼房轻小物体的运输工具,便利老人的生活,提高幸福感指数。 展开更多
关键词 stm32f103zet6芯片 步进电机 舵机 线性导轨
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A practical robust nonlinear controller for maglev levitation system 被引量:5
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作者 李金辉 李杰 张耿 《Journal of Central South University》 SCIE EI CAS 2013年第11期2991-3001,共11页
In order to explore the precise dynamic response of the maglev train and verify the validity of proposed controller,a maglev guideway-electromagnet-air spring-cabin coupled model is developed in the first step.Based o... In order to explore the precise dynamic response of the maglev train and verify the validity of proposed controller,a maglev guideway-electromagnet-air spring-cabin coupled model is developed in the first step.Based on the coupled model,the stresses of the modules are analyzed,and it is pointed out that the inherent nonlinearity,the inner coupling,misalignments between the sensors and actuators,and external disturbances are the main issues that should be considered for the maglev engineering.Furthermore,a feedback linearization controller based on the mathematical model of a maglev module is derived,in which the nonlinearity,coupling and misalignments are taken into account.Then,to attenuate the effect of external disturbances,a disturbance observer is proposed and the dynamics of the estimation error is analyzed using the input-to-state stability theory.It shows that the error is negligible under a low-frequency disturbance.However,at the high-frequency range,the error is unacceptable and the disturbances can not be compensated in time,which lead to over designed fluctuations of levitation gap,even a clash between the upper surface of electromagnet and lower surface of guideway.To solve this problem,a novel nonlinear acceleration feedback is put forward to enhancing the attenuation ability of fast varying disturbances.Finally,numerical comparisons show that the proposed controller outperforms the traditional feedback linearization controller and maintains good robustness under disturbances. 展开更多
关键词 dynamic robust nonlinear DECOUPLING separation levitation system MAGLEV
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