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杭锦旗地区正注反挤固井技术研究 被引量:3
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作者 吴天乾 李明忠 +3 位作者 李建新 李德红 张军义 何斌斌 《钻采工艺》 CAS 北大核心 2021年第3期104-107,共4页
正注反挤是实现低压易漏失井固井全井封固的主要技术,在鄂尔多斯盆地的杭锦旗地区具有广泛应用。但由于正注反挤的固井设计和过程控制缺乏理论依据,造成反挤固井质量不稳定,影响正注与反挤有效衔接及井筒完整性。为此,建立环空模型和顶... 正注反挤是实现低压易漏失井固井全井封固的主要技术,在鄂尔多斯盆地的杭锦旗地区具有广泛应用。但由于正注反挤的固井设计和过程控制缺乏理论依据,造成反挤固井质量不稳定,影响正注与反挤有效衔接及井筒完整性。为此,建立环空模型和顶替模型,采用数值模拟方法开展反挤顶替机理研究,探讨偏心度、流体性能等对顶替效率影响规律,明确关键影响因素;借鉴水驱油指进机理,基于施工井统计分析,明确反挤井口压力变化规律,为反挤施工过程控制提供依据。基于反挤顶替机理和井口压力变化规律分析,通过优化固井设计、水泥浆体系、井眼准备和过程控制措施,形成了适用于杭锦旗地区的正注反挤固井技术,实现了规范化设计和精细化控制。正注反挤技术在杭锦旗地区累计应用145口井,优质率提高38.2%、优良率提高45%,全井封固率由15.2%提高至62.5%,对国内外同类型固井施工具有参考意义。 展开更多
关键词 杭锦旗地区 低压易漏失 正注反挤 顶替效率 井口压力 配套措施
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窄密度窗口正注反挤低密度水泥浆固井技术 被引量:10
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作者 丁志伟 李嘉奇 +3 位作者 赵靖影 张明辉 殷昌盛 何理 《钻井液与完井液》 CAS 北大核心 2019年第6期759-765,共7页
针对西南油气田分公司蓥北1井φ273.05 mm套管固井存在漏层多、分布广,油气显示活跃,低温低密度水泥浆强度低及发展慢等固井难题。开发出了密度为1.23 g/cm^3的高强度韧性防窜低密度水泥浆体系,该体系稠化时间可调,静胶凝强度发展快,62... 针对西南油气田分公司蓥北1井φ273.05 mm套管固井存在漏层多、分布广,油气显示活跃,低温低密度水泥浆强度低及发展慢等固井难题。开发出了密度为1.23 g/cm^3的高强度韧性防窜低密度水泥浆体系,该体系稠化时间可调,静胶凝强度发展快,62℃下440 min即起强度、24 h强度高达14.5 MPa,弹性模量为5.8 GPa。通过采用低密度高强度韧性防窜水泥浆、抗污染冲洗隔离液技术、软件模拟、优化浆柱结构、结合低密度与常规密度正注和反挤等配套技术,确保了蓥北1井φ273.05 mm套管固井施工安全,固井质量合格率为85%、优质率为65%。为西南油气田窄密度窗口固井提供了技术参考。 展开更多
关键词 漏失 窄密度窗口 低密度水泥浆 正注反挤 固井 固井质量
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顺北油气田一区超深井三开长封固段固井技术 被引量:6
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作者 杨红歧 孙连环 +3 位作者 敖竹青 桑来玉 杨广国 高元 《石油钻探技术》 CAS CSCD 北大核心 2020年第6期33-39,共7页
针对顺北油气田一区三开钻遇的志留系地层承压能力低、井漏严重,固井一次性封固段长、漏失率高的问题,研究了长封固段防漏固井技术。从地质因素和工程因素2方面进行了原因分析,明确了技术需求。优选高抗挤空心玻璃微珠作为减轻剂,利用... 针对顺北油气田一区三开钻遇的志留系地层承压能力低、井漏严重,固井一次性封固段长、漏失率高的问题,研究了长封固段防漏固井技术。从地质因素和工程因素2方面进行了原因分析,明确了技术需求。优选高抗挤空心玻璃微珠作为减轻剂,利用颗粒级配原理研制了低密度水泥浆。采用在隔离液中加入不同尺寸纤维的方式,提高地层承压能力;基于对极易漏层的准确判断,开发了适合超深井长封固段尾管固井的“正注反挤”防漏固井工艺。室内试验结果显示:在100 MPa液柱压力下低密度水泥浆的密度增幅小于0.03 kg/L,水泥石抗压强度高于15 MPa,具有良好的承压能力和较高的抗压强度;堵漏型隔离液可将地层承压能力提高1.5 MPa。“正注反挤”固井工艺与低密度水泥浆、堵漏型隔离液结合形成的顺北油气田一区超深井三开长封固段固井技术,在该区10多口井ϕ177.8 mm尾管固井中进行了应用,全部实现了水泥浆完全封固环空,没有漏封井段,较好地解决了固井漏失问题。研究与应用结果表明,顺北油气田一区超深井三开长封固段固井技术效果显著,可解决该区存在的固井难题。 展开更多
关键词 超深井 井漏 固井 低密度水泥浆 正注反挤 顺北油气田
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非常规条件下超深漏失井尾管固井作业——以云安002-7井为例 被引量:13
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作者 马勇 姚坤全 +2 位作者 付华才 陈敏 刘德平 《天然气工业》 EI CAS CSCD 北大核心 2012年第9期71-73,133-134,共3页
四川盆地东部云安厂构造云安002-7井φ177.8mm尾管固井集超深井、大斜度井、高压气井和窄安全密度窗口于一身。φ215.9mm井眼段经长时间、多次堵漏,消耗了大量钻井液(1 418.1m3),仍未达到常规固井作业的不溢不漏、通井畅通、井眼清洁等... 四川盆地东部云安厂构造云安002-7井φ177.8mm尾管固井集超深井、大斜度井、高压气井和窄安全密度窗口于一身。φ215.9mm井眼段经长时间、多次堵漏,消耗了大量钻井液(1 418.1m3),仍未达到常规固井作业的不溢不漏、通井畅通、井眼清洁等要求,已难提高井筒承压能力。井眼状况表现出漏层多且位置不确定、液面不在井口、气层多、钻井液密度高(1.80g/cm3)、裸眼段长(2 538.28m)且井眼轨迹复杂等特点。为此,针对下套管过程中的出口不返、不具备分段循环条件、无法排后效、尾管悬挂器可能提前坐挂等技术难点,采取了针对性的下套管作业防阻卡、保水眼畅通以及正注反挤工艺保环空水泥浆对接等三大技术措施,确保了尾管安全顺利下至设计井深。测井解释结论表明:φ215.9mm井眼段的高压气层得到了有效封固,固井质量可满足下一步安全钻井作业需要。该井φ177.8mm尾管固井的成功为今后类似复杂气井固井作业提供了有力的技术支持。 展开更多
关键词 非常规 超深漏失井 尾管固井 井口失返 正注反挤 四川盆地东部 云安厂构造
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复杂深井固井技术综合应用研究 被引量:9
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作者 王保成 《钻采工艺》 CAS 北大核心 2013年第5期44-46,51,共4页
综合分析了西部地区深井、超深井固井难题,提出了相应的水泥浆体系与固井工艺技术。针对川东北海相酸性气藏固井难题,优选了性能优良的高温防腐防气窜胶乳水泥浆体系,并利用分段气窜模型预测地层压稳状态,指导防气窜固井设计;利用紧密... 综合分析了西部地区深井、超深井固井难题,提出了相应的水泥浆体系与固井工艺技术。针对川东北海相酸性气藏固井难题,优选了性能优良的高温防腐防气窜胶乳水泥浆体系,并利用分段气窜模型预测地层压稳状态,指导防气窜固井设计;利用紧密堆积理论,优选综合性能良好、可满足超高压地层固井施工要求的超高密度水泥浆体系,并在官深1井成功应用,最高密度达2.82 g/cm3,创国内水泥浆入井最高记录;研制筛选了性能优良的低密度水泥浆体系,解决了深井漏失的难题,针对普光气田二开一次封固段长、地层承压能力低难题,采用正注反挤固井工艺取得了良好效果。 展开更多
关键词 胶乳水泥浆 低密度水泥浆 超高密度水泥浆 正注反挤 固井工艺
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土库曼那2井复杂巨厚盐膏层固井技术 被引量:4
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作者 许期聪 《钻采工艺》 北大核心 2017年第6期29-31,6-7,共3页
那2井是中国石油在阿姆河地区钻探的井深最深、盐膏层最厚、井温最高的一口探井,其盐膏层段地层压力高且十分敏感,钻井液密度高于2.4 g/cm3发生井漏,低于2.35 g/cm3发生盐水溢流。文章通过对那2井311.2 mm井眼钻进情况及固井难点的分... 那2井是中国石油在阿姆河地区钻探的井深最深、盐膏层最厚、井温最高的一口探井,其盐膏层段地层压力高且十分敏感,钻井液密度高于2.4 g/cm3发生井漏,低于2.35 g/cm3发生盐水溢流。文章通过对那2井311.2 mm井眼钻进情况及固井难点的分析后,选择了满足强度要求的265.13 mm厚壁套管,细化通井措施,确保了在窄环空间隙条件下一次成功下入厚壁套管;同时采用了尾管固井加正注反挤固井工艺技术及欠饱和的盐水水泥浆体系,有效地封固了复杂盐膏层段,满足了后续产层钻进的要求。那2井固井的成功对类似复杂井固井施工提供了较好的借鉴。 展开更多
关键词 土库曼斯坦 阿姆河 正注反挤 尾管固井
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土库曼加尔金内什压力敏感性气藏固井技术与应用
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作者 余建 万永生 +2 位作者 徐先觉 王德坤 高强 《钻采工艺》 CAS 北大核心 2016年第3期28-30,128,共3页
226井位于土库曼斯坦加尔金内什气田,该气田储层具有发育好且储层段长、溶蚀孔洞发育、气量大、井底温度高、硫化氢含量高等特点。该井在气层钻进中多次发生井漏(累计漏失钻井液2 835.03 m^3),并导致溢流等复杂情况,经过多次多类型的堵... 226井位于土库曼斯坦加尔金内什气田,该气田储层具有发育好且储层段长、溶蚀孔洞发育、气量大、井底温度高、硫化氢含量高等特点。该井在气层钻进中多次发生井漏(累计漏失钻井液2 835.03 m^3),并导致溢流等复杂情况,经过多次多类型的堵漏作业才建立井筒内液柱与地层的微弱平衡。针对固井期间可能发生井漏、溢流等复杂情况,采取了有针对性的下尾管防阻卡措施;控制全程施工参数;采用正注反挤工艺技术等措施,确保了尾管顺利下至设计井深,保障了在井漏失返条件下的安全固井,并使尾管段正反注水泥浆顺利对接。测井解释结论表明该次固井裸眼气层得到有效封固,固井质量可满足下步开采要求。该井177.8 mm尾管固井的安全作业解决了该区块又喷又漏复杂井的固井作业,并对今后类似复杂井固井施工提供有力支持。 展开更多
关键词 土库曼斯坦 加尔金内什 正注反挤 尾管固井
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