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反渗透钻井液体系在东海油气田X11井的应用 被引量:6
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作者 刘胜 谭枭麒 +2 位作者 陈波 付顺龙 王荐 《化学与生物工程》 CAS 2021年第5期53-57,共5页
为保证东海油气田安全高效开发,室内根据油基钻井液活度平衡和半透膜理论,研发了固壁剂和键合剂,采用纳微米封堵技术和活度控制技术,研制了具有反渗透功能的水基钻井液体系。该体系具有流变性稳定、抑制性强、活度低、表面张力小等特点... 为保证东海油气田安全高效开发,室内根据油基钻井液活度平衡和半透膜理论,研发了固壁剂和键合剂,采用纳微米封堵技术和活度控制技术,研制了具有反渗透功能的水基钻井液体系。该体系具有流变性稳定、抑制性强、活度低、表面张力小等特点,滤液侵入少、储层保护效果好,已在东海油气田X11井成功应用。在应用过程中,表现出了良好的井壁稳定和储层保护效果,井下复杂情况少,投产初期日产气量达36.6万m 3,是配产的2倍多。反渗透钻井液体系的成功应用满足了东海油气田安全高效开发的需要,具有十分广阔的应用前景。 展开更多
关键词 反渗透钻井液 东海油气田 活度平衡 井壁稳定 储层保护
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反渗透钻井液体系在高含CO_(2)井的优化与应用 被引量:2
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作者 佘运虎 《化学与生物工程》 CAS 2022年第3期64-68,共5页
东海温州M区块石门潭组压力系数1.8,CO_(2)最高后效气测值71.4%,石门潭组后潜山组压力系数1.1,且裂缝发育,极易发生漏失。该区块在钻探过程中,发生过井壁失稳、严重CO_(2)气侵、井涌、井漏、瞬时井喷等复杂情况。为保证该区块安全高效勘... 东海温州M区块石门潭组压力系数1.8,CO_(2)最高后效气测值71.4%,石门潭组后潜山组压力系数1.1,且裂缝发育,极易发生漏失。该区块在钻探过程中,发生过井壁失稳、严重CO_(2)气侵、井涌、井漏、瞬时井喷等复杂情况。为保证该区块安全高效勘探,首次采用具有反渗透功能的水基钻井液体系,并对反渗透钻井液体系进行了优化,室内评价了CO_(2)污染对反渗透钻井液体系的流变性能、泥饼质量和地层封堵性等方面的影响,并采取相应措施来解决CO_(2)污染出现的各种问题。现场应用表明,优化的反渗透钻井液体系抗CO_(2)污染能力强,高密度下流变性能优异,封堵承压能力强,作业中井壁稳定,井眼规则,起下钻和电测作业顺畅。该体系的成功运用,为温州高压高含CO_(2)区块提供了有力的技术保障。 展开更多
关键词 高压 CO_(2)污染 井壁稳定 反渗透钻井液
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反渗透低自由水钻井液体系的构建及性能评价 被引量:3
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作者 刘培锴 向兴金 +4 位作者 张海山 蔡斌 王荐 崔应中 吴彬 《化学与生物工程》 CAS 2018年第8期57-62,共6页
针对东海地区砂泥岩互层胶结不充分、地层松散、易塌易漏、地温梯度高的问题,室内结合高温护胶稳定技术、纳微米封堵技术以及活度平衡键合水技术,优选出抗高温胶体稳定剂HFL-T,研发了一套适用于东海地区的反渗透低自由水钻井液体系,并... 针对东海地区砂泥岩互层胶结不充分、地层松散、易塌易漏、地温梯度高的问题,室内结合高温护胶稳定技术、纳微米封堵技术以及活度平衡键合水技术,优选出抗高温胶体稳定剂HFL-T,研发了一套适用于东海地区的反渗透低自由水钻井液体系,并对其综合性能进行了系统评价。结果表明,构建的反渗透低自由水钻井液体系具有流变性好、封堵性能好、抑制性能强、抗污染能力强、生物毒性低等特点,抗高温可达180℃、钻井液膜效率可达0.51、泥页岩线性膨胀率仅为4%、泥岩钻屑滚动回收率高达95.5%。现场两口井应用结果表明,采用反渗透低自由水钻井液体系后,钻进过程中钻井液性能稳定;其井径规则,在水平井段未发生起下钻遇阻,实现了直接起下钻;缩短了钻井周期,提高了钻井时效;实现了该区块的井壁稳定,同时满足海上作业对环保的要求。 展开更多
关键词 水基钻井液 井壁稳定 高温稳定性 渗透低自由水钻井液 砂泥岩互层
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东海油气田深部泥页岩特性及钻井液技术研究 被引量:9
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作者 罗勇 张海山 +2 位作者 王荐 蔡斌 吴彬 《西南石油大学学报(自然科学版)》 CAS CSCD 北大核心 2019年第4期90-98,共9页
针对东海油气田从玉泉组到平湖组钻井过程经常出现剥落掉块导致蹩钻、蹩扭矩、起下钻遇阻等问题,开展了东海油气田泥页岩特性及钻井液技术研究,研究中采用了X射线衍射、理化性能测试、扫描电镜以及高压压汞分析了东海地区泥页岩井壁失... 针对东海油气田从玉泉组到平湖组钻井过程经常出现剥落掉块导致蹩钻、蹩扭矩、起下钻遇阻等问题,开展了东海油气田泥页岩特性及钻井液技术研究,研究中采用了X射线衍射、理化性能测试、扫描电镜以及高压压汞分析了东海地区泥页岩井壁失稳的机理,提出了纳微米微孔封堵和活度平衡的钻井液技术对策,获得了一套适合于东海油气田深层泥页岩井壁稳定的海上反渗透型钻井液技术并开展了室内评价和现场应用,应用井与邻井相比,121/4"井段划眼时间从137.75 h减少到39.50 h,循环时间从56.75 h减少到35.75 h,单井划眼和循环时间节约近5 d。 展开更多
关键词 东海油气田 深层天然气 井壁稳定 钻井液 反渗透钻井液
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