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适用于塔中区块碳酸盐岩缝洞型异常高温高压储集层的钻井液承压堵漏材料 被引量:33
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作者 苏晓明 练章华 +3 位作者 方俊伟 熊汉桥 吴若宁 袁媛 《石油勘探与开发》 SCIE EI CAS CSCD 北大核心 2019年第1期165-172,共8页
为了有效地解决塔中区块碳酸盐岩缝洞型异常高温高压储集层在钻完井过程中井漏、溢流频发的问题,在对该区块目标储集层地质特征和漏失情况进行统计分析的基础上,引入抗高温、高承压和研磨性好的刚性堵漏材料GZD,通过静态承压封堵实验对... 为了有效地解决塔中区块碳酸盐岩缝洞型异常高温高压储集层在钻完井过程中井漏、溢流频发的问题,在对该区块目标储集层地质特征和漏失情况进行统计分析的基础上,引入抗高温、高承压和研磨性好的刚性堵漏材料GZD,通过静态承压封堵实验对单剂加量及其与木质素纤维、弹性材料SQD-98和碳酸钙的复配加量进行了优化,形成了抗高温、高承压的新型复合堵漏材料SXM-I并通过钻井液配伍性实验、裂缝静态封堵承压实验和岩屑砂床实验对其性能进行了评价。实验结果表明,该新型复合堵漏材料与现场钻井液体系具有较好的配伍性,形成的堵漏钻井液既能封缝又能堵洞,裂缝静态承压9 MPa以上,累计漏失量仅13.4 mL;大孔径岩屑砂床30 min内侵入深度仅为2.5 cm,表现出较好的高温高压封堵性能,为该区块的顺利钻进提供了技术支撑。 展开更多
关键词 碳酸盐岩 缝洞型储集层 承压堵漏 抗高温 堵漏材料 钻井液 塔里木盆地中部
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特超稠油油藏热采中温敏损害机理 被引量:4
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作者 苏晓明 练章华 +3 位作者 李忠伟 熊汉桥 吕振峰 闵令元 《断块油气田》 CAS 北大核心 2018年第2期227-231,共5页
为了研究温度变化对特超稠油油藏储层的影响,文中通过对比常温和高温条件下的碱敏和盐敏实验,结合高温黏土转化实验、不同温度下的驱替实验进行分析。结果表明,温度对特超稠油油藏的开采有明显影响。在高温条件下,稠油油藏更容易发生碱... 为了研究温度变化对特超稠油油藏储层的影响,文中通过对比常温和高温条件下的碱敏和盐敏实验,结合高温黏土转化实验、不同温度下的驱替实验进行分析。结果表明,温度对特超稠油油藏的开采有明显影响。在高温条件下,稠油油藏更容易发生碱敏和盐敏损害,易造成储层渗透率下降;在高温条件下,储层胶结物质容易发生破坏,释放出大量的微小固体颗粒,微小颗粒随着流体的注入运移到狭窄的孔喉处,导致部分孔喉失去流通能力造成严重的储层损害;在高温条件下,黏土矿物易发生转化,生成方沸石和伊利石,方沸石和伊利石随流体的注入运移到狭窄孔喉处,易造成储层损害;在注采过程中提高蒸汽干度,充分利用高温"溶蚀增孔"效应,提高储层的采收率。该研究成果为同类稠油油藏的注蒸汽开采提供了理论指导。 展开更多
关键词 超稠油藏 蒸汽开采 高温损害 黏土转化 碱敏 盐敏
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低温水侵环境致密砂岩气藏储层润湿性变化 被引量:2
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作者 庄严 熊汉桥 +2 位作者 章敬 程豪 尹虹 《油气地质与采收率》 CAS CSCD 北大核心 2017年第4期78-82,共5页
气藏储层润湿性严重影响着原油原始赋存方式、单井产能和最终采收率。采用致密砂岩气藏岩心与钢心对比的方式,用油水体积比的变化模拟水侵程度,研究低温水侵环境致密砂岩气藏储层润湿性变化。研究结果表明:气藏储层发生水侵后,油水... 气藏储层润湿性严重影响着原油原始赋存方式、单井产能和最终采收率。采用致密砂岩气藏岩心与钢心对比的方式,用油水体积比的变化模拟水侵程度,研究低温水侵环境致密砂岩气藏储层润湿性变化。研究结果表明:气藏储层发生水侵后,油水体积比不断减小,降低了气藏储层砂岩表面与油性组分的接触几率,导致致密砂岩气藏岩心和钢心的润湿性均呈现由亲油向亲水转变的趋势;当水侵程度相同时,钢心的亲油性弱于致密砂岩气藏岩心的亲油性,这是因为,致密砂岩本身含有粘土矿物,可以吸附一些油性组分,使其表面更加亲油;气藏储层砂岩表面接触角的增速随着水侵入量的增加而增大。 展开更多
关键词 水侵 气藏 润湿性 钢心 接触角 预测模型
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成膜封堵技术室内实验研究 被引量:10
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作者 吴若宁 熊汉桥 +3 位作者 苏晓明 朱杰 孙运昌 王启任 《油气藏评价与开发》 CSCD 2018年第6期57-61,69,共6页
钻井过程中,当钻遇复杂段地层时,由于钻井液的渗漏,容易引发井壁失稳。针对这种情况提出了钻井液成膜封堵思路,室内采用扫描电镜分析了成膜钻井液泥饼的微观结构,通过透水实验评价了封堵膜的抗水化性能,利用改进的砂床实验模拟了成膜钻... 钻井过程中,当钻遇复杂段地层时,由于钻井液的渗漏,容易引发井壁失稳。针对这种情况提出了钻井液成膜封堵思路,室内采用扫描电镜分析了成膜钻井液泥饼的微观结构,通过透水实验评价了封堵膜的抗水化性能,利用改进的砂床实验模拟了成膜钻井液对不同渗透性地层的封堵情况,使用自主设计的未固结砂岩心流动实验对形成封堵膜的正向承压能力和返排效果进行了研究。实验结果表明:成膜钻井液抗温能力可达150℃,API滤失形成的泥饼更加致密;相同时间段内,泥饼透水量基本保持不变,封堵膜具有一定的抗水化性能;当成膜封堵剂加量为2%~3%时,不同目数的砂床被完全封堵,钻井液无滤失,封堵膜形成后正向承压值较高,可以达到16 MPa,反向驱动时,突破压力为0.5~1 MPa,返排效果好。 展开更多
关键词 渗漏 成膜封堵 封堵膜 抗水化 滤失
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新型高密度清洁复合盐水完井液 被引量:11
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作者 吴若宁 熊汉桥 +3 位作者 岳超先 朱杰 孙运昌 王启任 《钻井液与完井液》 CAS 北大核心 2018年第2期138-142,共5页
为了研究一种价格低廉的新型高密度清洁复合盐水完井液,对常见的无机盐氯化钙和氯化锌使用增溶剂,提高其在水中的溶解量,来达到在不增加完井液固相含量的同时提高完井液密度的目的。通过室内实验筛选出2种增溶剂,得出2种增溶剂在2%LAS-3... 为了研究一种价格低廉的新型高密度清洁复合盐水完井液,对常见的无机盐氯化钙和氯化锌使用增溶剂,提高其在水中的溶解量,来达到在不增加完井液固相含量的同时提高完井液密度的目的。通过室内实验筛选出2种增溶剂,得出2种增溶剂在2%LAS-30+2%SLF-4的用量下增溶效果最好,在该用量下2种无机盐复配后所配制的清洁盐水体系的最大密度可以达到1.926 g/cm^3,此时氯化钙的溶解量为160 g/100 m L水,氯化锌的溶解量为98 g/100 m L水。新型完井液的表观黏度为33 m Pa·s,抗温可达140℃,渗透率恢复值高达96%,保护储层性能良好。 展开更多
关键词 无固相清洁盐水完井液 高密度 抗高温 防止储层损害 增溶剂
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Lost circulation material for abnormally high temperature and pressure fractured-vuggy carbonate reservoirs in Tazhong block, Tarim Basin, NW China 被引量:1
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作者 SU Xiaoming LIAN Zhanghua +3 位作者 Fang Junwei xiong hanqiao WU Ruoning YUAN Yuan 《Petroleum Exploration and Development》 2019年第1期173-180,共8页
To effectively solve the problem of lost circulation and well kick frequently occurring during the drilling of abnormally high temperature and pressure fractured-vuggy reservoirs in the Tazhong block, a rigid particle... To effectively solve the problem of lost circulation and well kick frequently occurring during the drilling of abnormally high temperature and pressure fractured-vuggy reservoirs in the Tazhong block, a rigid particle material, GZD, with high temperature tolerance, high rigidity(> 8 MPa) and low abrasiveness has been selected based on geological characteristics of the theft zones in the reservoirs. Through static pressure sealing experiments, its dosage when used alone and when used in combination with lignin fiber, elastic material SQD-98 and calcium carbonate were optimized, and the formula of a new type(SXM-I) of compound lost circulation material with high temperature tolerance and high strength was formed. Its performance was evaluated by compatibility test, static sealing experiment and sand bed plugging experiment. The test results show that it has good compatibility with drilling fluid used commonly and is able to plug fractures and vugs, the sealed fractures are able to withstand the static pressure of more than 9 MPa and the cumulative leakage is 13.4 mL. The mud filtrate invasion depth is only 2.5 cm in 30 min when the sand bed is made of particles with sizes between 10 mesh and 20 mesh. Overall, with good sealing property and high temperature and high pressure tolerance, the lost circulation material provides strong technical support for the safety drilling in the block. 展开更多
关键词 CARBONATE rock fractured-vuggy reservoir SEALING and plugging high temperature tolerance LOST circulation material drilling fluid central TARIM Basin
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